冶炼公司十月份生产分析报告(编辑修改稿)内容摘要:

处理量:本月计划处理吹炼渣: 140 =,本月实际共处理吹炼渣 ,超额完成生产计划。 (二) 、 生产指标 A、冶炼车间 生产计划要求水淬渣含铜 ≤ %,实际 外售水淬渣含铜品位为: %。 十月份熔炼炉操作比较平稳,入炉料熔点控制不错,外售水淬渣含铜品位完成情况较好 吹炼渣含铜:生产计划为: Cu≤ %,实际吹炼渣含铜为: %, 超出了生产计划的规定,主要有以下几点原因: ①、吹炼放渣工的操作技术水平。 ② 、 吹炼工艺限制。 B、精炼车间 本月精炼车间煤耗。 由于在做煤质量试验,煤质差生产出的煤气发热量低,通过增加煤气炉通风量来达到化料速率; 单炉产量 t,单炉耗时。 每炉车间做好进料计划,确保单炉产量;圆盘浇铸机故障时有发生,原料含铅高氧化、还原 时间增长,造成单炉耗时较长。 C、硫酸车间 硫酸转化率:生产计划 ≥ 99%,实际完成: % 本月转化率较低,主要有以下几点原因 : ①、 转化 一段的进口温度由原来的 415420℃提高到 433435℃。 ②、 V 换热器虽然在检修期间进行了堵漏,但是还漏气,使转化率降低。 风机入口酸雾:生产计划< ,实际完成: g/NM3。 从 10 月 8 日吹炼炉开始修炉起, 熔炼炉配料改变,入炉料熔点升高,为了使入炉料充分熔化,粉煤量加大,熔炼烟气温度升高, 为了降低进入电除尘的烟气温度, 通过 打开熔炼烟道、吹炼烟道的烟道盖板 、 加大了净化的排水量 等方式降低温度 ,烟道开口会造成酸雾的产生,从而影响了酸雾指标。 D、浮选车。
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