qcc-qit活动ppt121-质量检验(编辑修改稿)内容摘要:
0310 2 除铁器选型不佳 料中有铁屑, 对溜管冲击大 除铁率90%以上 对除铁器进行换型 梁 献 崇 0309 组织实施 按措施计划分工实施。 小组长要组织成员, 定期 (一周 )或不定期地研究实施情况。 定期整理分析数据材料。 随时了解课题进展,发现异常或无效 ,及时召开会议 ,确定补救方法。 活动实施期间 一定要定时召开会议 ,并追踪中间措施执行的成效。 检查效果 效果检查是把措施实施前后的情况进行对比,看其实施后的效果,是否达到了预定的目标。 如果达到了预定的目标,小组就可以进入下一步工作;如果没有达到预定目标,就应对计划的执行情况及其可行性进行分析,找出原因,在第二次循环中加以改进。 以图表表示绩效 ,要采用活动前后对比的方法。 尽可能将质量提高 ,核算出金额 ,用经济语言说明效果。 无形的效果要和有形的效果融为一体考虑。 使用工具 :检查表、统计图表、推移图。 月份 漏料量 (t) 11 推 移 图 检查表 4045505560657075808501 第一季01 第二季01 第三季01 第四季02 第一季02 第二季報廢片數措施前 措施 后 图表 雷达图 CASE STUDY 公司为改善质量管理水平,经综合评分从质量策划、顾客焦点、持续改进、过程管理、全员参与五方面衡量绩效。 利用雷达图画出改善前后的绩效水平 ,并知道世界水平为 5分 .公司目标为 4分 . 质量策划 顾客焦点 持续改进 过程管理 全员参与 改善前 2分 3分 2分 改善后 3分 4分 4分 05质量策划顾客焦点持续改进过程管理全员参与系列1系列2质量策划 顾客焦点 持续改进 过程管理 全员参与 世界水平 5分 (4分 ) 标准化 (巩固措施 ) 达到了预定的目标值,说明该课题已经完成。 但为了保证成果得到巩固,小组必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准,经有关部门审定后纳入企业有关标准或文件。 如果课题的内容只涉及本班组,那就可以通过班组守则、岗位责任制等形式加以巩固。 标准的起草 ,可由措施执行人员制定为好 ,以加深对标准的印象及重视。 标准化作业后 ,一定要说明标准前后修改补充的差异 ,并明确弃旧立新的时间。 使用工具 :一般管理图、条形图。 1 遗留问题 及今后打算 小组通过活动取得了一定的成果,对成功和失败总结几条 ,以便今后参考。 集中成员意见 ,讨论活动中的酸辣苦甜。 对活动的缺陷和遗留的问题进行分析 ,并将其作为下一次活动的课题,进入新的 PDCA循环。 使用工具 :简单描述。 1总结成果资料 小组将活动的成果进行总结,是自我提高的重要环节,也是成果发表的必要准备,还是总结经验、找出问题,进行下一个循环的开始。 1恭贺小组 恭贺小组的每一个成员 ,问题解决完成 ,应对小组成员的努力予以肯定。 小结 以上步骤是 QCC小组活动的全过程,体现一个完整的 PDCA循环。 由于 QCC小组每次取得成果后,能够将遗留问题作为小组下个循环的课题 (如没有遗留问题,则提出新的打算 ),因此就使 QCC小组活动能够持久深入地开展,推动 PDCA循环不断前进。 030314 63 三、 QCC案例 Case study QCC小组成果发表交流材料 解决斗式提升机地坑漏料问题 平 果 铝 业 公 司 二000年四月二十五日 一、前言 平果铝业公司碳素厂座落在美丽的右江河畔,生产优质予焙阳极。 厂属成型车间担负生阳极生产任务,是予焙阳极生产中的关键工序。 其中斗式提升机负责将干骨料从高楼部 1楼送至 7楼筛分配料工序,是生阳极生产流程中的关键设备之一。 二 、 小组简介 小组 名称 平果铝业公司碳素厂成型车间设备 QIT小组 成立 时间 成立地点 成型车间设备组 课题 名称 解决斗式提升机地坑漏料问题 小组 类型 攻关型 组 长 文克 活动 时间 活动次数 21次 小组 成员 文克 刘予湘 张仁忠 田海峰 梁献崇 李 军 康 彤 周贵黔 敖成永 曹国军 姜潮阳 三、制订详细的活动计划 针对本次活动,小组于 5月 6日制定了活动计划 . 活动环节 选 题 现状调查 制订目标 原因分析 制订对策 对策实施 效果检查 总 结 四、我们的选题理由 公司要求九九年度继续做好节能降耗工作。 碳素厂计划在九九年度通过 “ 无泄漏工厂 ” 验收。 斗式提升机一直以来漏料频繁,造成车间环境恶劣、浪费大量原料(见表 3)。 98年 9月 99年 5月漏料情况统计表 月份 平均 漏料量( t) 10 10 11 10 11 11 制表:梁献崇 日期: 1999年 6月 10日 每月平均漏料多达 ,造成损失约 11,025元。 五、现状调查 98年 9月 99年 5月斗式提升机地坑漏料情况统计分析结果。 98年 9月 99年 5月漏料情况统计表 序 号 项 目 次 数 累计次数 累计比率 % A 溜管漏料 35 35 B 斗提围板破损 3 38 C 被动滚轴孔密封不好 2 40 D 观察门未关严 2 42 E 其它 3 45 100 合计 45 制表:李 军 日期: 1999年 6月 10日 结论 :影响斗式提升机地坑漏料的 主要问题是 A项:溜管漏料 , 占总缺陷数的 %。 六、制订活动目标 制订目标依据 : 根据我们从青海考察的数据,他们斗提地坑漏料均能控制在 3吨以下,有经验可借鉴; 车间很重视斗提漏问题,活动资源有保障。 目标值(平均每月 2T) 现状值(平均每月 ) 漏 料 量 七、因果分析 小组通过因果关联图找出末端因素有 : 缺少培训; 考核不严。 地坑潮湿; 溜管设计不合理; 除铁器选型不佳 八、哪些是真正的主要原因。 确认一 缺少培训 末端因素 标准 末端因素 现场验证 验证人 时间 地点 结论 培 训 少 理论考核及格 率达100% 培 训 少 经厂部批准 ,小组请技术科、厂办、机动科、成型车间共同对负责斗提地坑检修的车间钳工班全体 18名员工进行了一次理论和实践考核: 文克 刘予湘 田海峰 姜潮阳 99.6.156.17 厂办公楼、成型车间 非要因 理论考核 实践考核 及格人数 及格率(%) 良好以上人数 良好率(%) 18 100 16 确认二:缺少考核 序号 调查对象 调查 内容 调查结果 调查人 时 间 结论 1 成型 车间 是否有相关考核办法 《成型车间检修维护考核细则》中质量考核 ,由车间设备副主任和技术员负责。 姜潮阳 9 不 是 要 因 如有考。qcc-qit活动ppt121-质量检验(编辑修改稿)
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