xx新材料公司乳化液维护管理操作规程(编辑修改稿)内容摘要:
乳化液箱,完全撇除杂油。 底部排放部分乳化液。 补水。 补充新鲜轧制油。 杂油过多 a. 原因:油膜轴承油、液压油、润滑脂、齿轮油泄漏。 b. 结果: 导致脏的带钢。 润滑性降低。 c. 纠正方法: 用撇油机 吸走杂油,消除干扰。 补充新鲜水和轧制油,维持原来的浓度。 乳化液中铁含量过高。 a. 原因:磁性过滤器效率差。 过滤无效。 较差的乳化液管理。 铁粉和沉淀物过多。 b. 结果:导致脏的带钢表面。 c. 纠正方法: 排放乳化液,补水加油,消除干扰。 更换磁棒。 完全修复磁性过滤器。 提高过滤纸精度。 PH 值超出被推荐范围。 a. 原因: 注意配液水质。 酸液污染,特别是检查酸洗漂洗槽,是否有酸液带入或挤干辊出现故障。 b. 结果: 当 PH值超过 时,产生欠润滑。 当低于 时,产生过润滑。 c. 纠正方法: 用于消除干扰,排放乳化液 20%。 补充新鲜轧制油,维持适当浓度。 6. 通过检测指标做出评价: 油浓度: 一些被分离出来的油本身含有 23 层,这同轧制油乳化剂含量成正比,也可以看到铁皂。 在所有这些测试中,应该读总油含量。 PH 值: 一般乳化液 PH 值在 – 之间,波动范围 –。 当 PH 值低于 或 PH 值高于 时有异常情况发生。 测量 PH 值的原因如下: 乳化液颗粒度分布同乳化液呈酸性或呈碱性有十分密切的关系。 通常,在PH 值在 5 – 8 之间范围时,乳化液颗粒度是不变的。 当 PH 值低于 5,颗粒度趋于增大,导致乳化液不稳定。 当 PH 值在 8 – 9 之间,乳化液颗粒度趋于减小,导致。xx新材料公司乳化液维护管理操作规程(编辑修改稿)
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