选矿厂环评报告书(编辑修改稿)内容摘要:
符合产业政策中的“积极推广滑轮预选工艺,减少矿石入磨量”。 对于破碎工作来说,破碎产品粒度越大,破碎机的生产效率越高,破碎的费用越低。 但对于磨矿作业来说,磨矿机的生产能力将随给矿粒度的 增加 而降低。 反之,如果给矿粒度越小,磨矿机的生产能力会得到提高,磨矿费用可以降低。 一般来说,在常规的破碎磨矿流程中,破碎的 能耗较小,而球磨的能耗较大。 据统计,破碎仅为球磨能耗的 15~ 25%,并且破碎的 效 率都高于球磨。 因此,在碎磨系统中,应当尽量降低碎矿产品的粒度,充分发挥破碎的作用来提高球磨机的处理能力,称为“多破少磨”。 因此产业 政策中提出“按照多破少磨原则,改进和优化破碎工艺流程”。 本项目生产工艺中设有两道破碎工序,购进厂的铁矿石首先经过粗碎,随后经过中碎,经两级破碎后的铁矿石粒度一般都在 20mm左右,从而提高磨矿机的生产能力, 降低 磨矿费用,降低 生 产成本,提高企业的经济效益。 一般选矿厂 出 来的尾浆浓度在 15%左右,对于 尾 矿输送距离较远,输送高差较大的选矿厂,为了节省输送尾矿消耗的电能,一般在选矿厂内安装一台浓密机, 18 将尾矿浓缩到 20~ 30%的浓度在进行输送。 本项目的尾矿库紧邻厂区, 尾 矿可直接排入尾矿库,能耗较小。 物料平衡与浆水平衡 物料平衡 本项目年破碎铁矿石 20万 t,破碎时由湿式除尘器除下的细灰产量为 ,由湿式除尘器的排气筒排出的粉尘量为 t/a,通过干选除去的杂石量为 万t/a,经过磁选后铁精粉产生量为 7 万 t/a, 尾矿产生量为 万 t/a,项目物料平衡图见图 3- 2。 浆水平衡 磨矿浓度对磨浆效率影响很大,磨矿浓度直接影响着磨矿时间。 如果浓度过大,物料在球磨机内转动较慢,被磨时间增长,容易过粉碎。 另外,在高浓度矿浆中粗粒不易下沉, 易 随矿浆流走,造成“跑粗”,同时大密度的矿粒易沉积于矿浆底部,还会造成过粉碎现象。 一般来说,选铁厂铁矿入磨浓度在 50~ 60%之间。 因此,在本环评中该项目的铁矿石入磨浓度以 56%计,即入磨 1t 铁矿石加入 水。 根据《平山县 xxxx 选矿厂项目建议书》本项目最终产品 的品 位 为 66%的铁精粉,所进原料铁矿石品 位 为 %,年产铁精粉 7 万吨,由此可以计算出该项目每天加工铁矿石,干选除去杂石后铁矿石入磨量。 经磁选后的尾浆量为 2200t/d,铁矿石 20万吨 破碎除尘 干选 铁精粉 7 万吨 磁选 排放 细灰 杂石 万 t 尾矿 万 t 图 3- 2 项目物料平衡图 19 尾浆被打入尾矿库以后,尾浆中的水由于在尾矿库中蒸发、滞留等原因损失率按 13%,则损耗量为 ,尾矿库中的尾浆自然浓缩后以 85%计,尾浆中的水在一天时间 内 约有 通过堆石透水坝自然渗出并流入渗水收集池内,然后 用 回水泵打入厂区的循环水池内回用于生产, 尾浆 剩余量为 330t/d。 磁选后的铁精粉浆 产生量为 ,铁精粉中的水由于蒸发等原因损失量为。 铁精粉沉淀池中的铁精粉 经 自然浓缩后浓度以 86%计,经铁精粉沉淀池沉淀后,其中的 水 分 一天时间内约有 通过精粉池的隔板间隙自然渗出并流入 沉淀池,最后进入 循环水池内回用于生产,铁精粉剩余量为。 除尘系统采用湿式除尘器,需水量为50t/d,用水损失量按 10%计,循环水量为 45t/d,除尘使用后回用至球磨工 序 补充其所需水量。 该项目浆水平衡图见图 3- 3。 该项目总用水量为 ,其中工艺用水量 m3/d,主要为球磨、磁选、除尘等工艺用水。 工艺用水循环使用不外排, 循环利用率 %。 生产需补充新鲜水 m3/d。 供水水源为自备水井,水井建在厂区内,井深约 40m,利用潜水泵供水,出水量可达 45 m3/h,能够满足生活、生产用水需要。 该项目生活用水量 3 m3/d,主要为职工上下班洗手、洗脸用水和饮用水,生活5 补充水 5 45 1 45 渗水 铁精粉浆 水 尾浆 2200 铁矿石 球磨机 磁选机 尾矿库(贮存尾浆 330) 补充水 精粉沉淀池 循环水池 铁精粉 出售 渗水收集池 湿式除尘 .1 图 3- 3 项目浆水平衡图(单位: t/d) 20 污水排放量 m3/d,排入防渗旱厕储存,定期清掏用作农肥,因此该厂没有外排污水。 该 项目给排水情况见表 3- 5 及图 3- 4。 表 3- 5 项目给排水情况表 序号 用水点 总用水量( m3/d) 新鲜用水量( m3/d) 循环用水量( m3/d) 损耗水量( m3/d) 排水量( m3/d) 1 球磨磁选 2 除尘 50 5 45 5 3 生活 用 水 3 3 合计 尾 矿库 尾矿坝的设计 坝体主要采用浆砌石建设。 根据平山县水土保持预防监督办公室对《平山县 xxxx 3 5 1870 45 5 45 磁选机 铁精矿浆 球磨机 精粉沉淀池 循环水池 尾矿浆 尾矿库 渗水收集池 除尘器 生活用水 防渗旱厕 图 3- 4 项目给排水平衡图 (单位: t/d) 21 选矿厂水土保持放案报告表》的批复, 该工程设计两个尾矿库。 1号尾矿坝设计为浆砌石重力坝,坝长 20m,顶宽 ,底宽 ,坝体高 10m,坝体内坡垂直,背水边坡比 1: ,其中坝体的基础宽度为 ,高 (尾矿坝剖面图见附图 5)。 修建截洪渠两条,各长 200m,宽 1m,深 1m。 2 号尾矿坝为土坝,采用干砌石护坡,坝长 30m。 在 2号尾矿库 下 设 700m 长,宽 1m,深 1m 的排洪渠。 尾矿库 防渗处理 根据河北省地质矿质局编写的 《 河北省区域地质志 》 ,本项目尾矿库所在区域以巨厚的线粒岩为特征,线粒岩 以 间粒状黑云浅粒岩及间粒状 混 合质浅粒岩为主。 间夹混合质黑晕斜长片麻岩、黑云变质岩,以上部钙质岩段为标志层。 主要岩性为:透闪透辉岩和蛇纹石大理岩互层 夹 斜长角闪岩,混合岩化黑云斜长片麻岩。 岩层单层厚度一般约 96m,整个岩层厚度 924― 1000m。 线粒岩基岩致密坚硬,节理裂隙不发育,稳定性好,同时该项目所在区域无 断层、断层破碎带 和溶洞区。 线粒岩基岩致密坚硬。 节理裂缝不发育、稳固性好的基岩,无断裂构造,而且 岩 层 较厚。 岩 层上面有一层厚度约为 50cm 的土层 , 本次评价 建议将土层进行夯实处理,使地基变实,密度变大,以防 止 尾矿渗出废水沿表层风化的基岩下渗。 夯实处理后的土层和其下方的岩层,垂直渗透系数小于 10 107cm/s,符合《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》( GB18599― 2020)中的防渗要求。 尾矿库排水设施 尾矿库的排水设施很重要,必须通过修筑截洪渠或排水管路排除进入尾矿库的雨水。 尾矿库的排水设施 重要性表现在两个方面,一方面是减少因雨水进入尾矿库使库内水头增加,而导致初期尾矿坝垮坝现象 的出现。 另一方面,可以 避 免因地面径流进入 浸 润、侵蚀、冲刷尾矿 砂 堆体而导致滑坡等事故的发生。 根据该项目实际情况,需要在尾矿库周边及上游设置导流渠,流下来的雨水可以沿着导流渠流入尾矿库的下游。 尾矿库的使用方式 尾矿库采用阶梯式分段使用方法,因此尾矿 砂 在尾矿库内仍采用阶梯式堆积方 22 式,逐步退至下游。 台阶高度 ~ 1m,台阶宽度不小于 1m,台阶坡度 2%~ 3%。 尾矿库渗水回用方式 该项目在尾矿库下侧各建一座容积为 200m3渗水收集池,采用φ 200 9mm 铸铁管从渗水收集池焊接至厂区的 循环 水 池 ,回水泵在防渗水池一侧,将尾矿库渗水抽出排入循环水池回用于生产。 供电、供热及生活设施 该项目用电由项目 地 附近电网接入,厂区内新安装有 400KVA 的变压器一台。 该项目不设浴室。 办公室冬季采暖用电暖器。 该项目共需职工 20人,均为附近村民,下班后全部回家用餐,因此厂区不设食堂。 职工饮水采用电热水器。 主要污染物排放及污染防治措施 大气污染物 粉尘 该项目生产粉尘来自铁矿石破碎, 拟 采用冲击式湿式除尘器进行治理,粉尘产生及排放情况见表 3- 6。 表 3- 6 项目粉尘排放情况表 排 污点 治理措施 排气量( m3/h) 排气筒高度( m) 排气筒内 径 (m) 除尘器进口浓度( mg/ m3) 除尘器出口浓度( mg/ m3) 除尘 效率 破碎 湿式除尘 器 4300 15 2600 104 96% 该项目粉尘排放源经湿式除尘器治理后,粉尘排放浓度小于 104mg/m3,粉尘排放速率小于。 扬尘 该项目主要无组织排放源为铁矿石的堆放,破碎工序中铁矿石的运送。 采取的污染防治措施:①控制原料进厂量,尽量减少铁矿石堆放量;② 铁矿石堆放处经常喷洒水分,保持一定的湿度,从而减少扬 尘的产生; ③破碎工序中破碎后的铁矿石采用封闭式走廊皮带传送。 23 噪声 该项目主要噪声设备有 破碎机、球磨机、风机、泵机等,主要噪声设备值及拟采取的治理措施见 表 3- 7。 表 3- 7 主要噪声设备声级值表 序号 设备名称 声级值 dB( A) 治理措施 治理效果 1 球磨机 90~ 100 建隔声房,厂房采用较好的隔声建 筑维护结构,设备进行减振处理 降低 30dB 2 颚式破碎机 85~ 90 建破碎间,设备进行减振处理 降低 20dB 3 干选机 75~ 80 建干选车间,设备进行减振处理 降低 20dB 4 磁选机 75~ 80 建磁选车间,设备进行减振处理 降低 20dB 5 循环水泵 、回水泵 75~ 85 设备进行减振处理 降低 15dB 6 除尘引风机 75~ 80 设备隔声处理 降低 15dB 废水 根据平山县人民政府“关于选矿行业专项整治实施意见”的要求,生产废水正常生产 时 不外排,全部循环利用,少量生活污水排入防渗旱厕,定期清掏用作农肥。 固废 该项目固废主要包括以下三部分:①除尘器除下的细灰;②干选产生的杂石;③磁选产生的废矿。 处理措施分别为: 杂石:产生量为 万吨 /年,用 作 铺路的基材、由当地农民拉走建房或作为石子外售。 尾矿:产生量为 万吨 /年,全部储存于尾矿库。 除尘灰:产生量为 吨 /年,回用于球磨磁选工 序。 4 环境影响分析 噪声影响分析 根据点声源噪声衰减模式计算,可估算出距声源不同距离的噪声值,距声源 50m 24 处的噪声值为 65~ 75 dB( A), 100m 处的噪声值为 59~ 69 dB( A), 200m 处的噪声值为 53~ 63 dB( A),可见施工噪声对施工现场附近 200m 范围可产生一定的影响。 施工场地距厂界周围最近的村庄为唐家沟 ,距离 1000m,因此施工场地周围 200m范围内无居民区等环境敏感点。 且施工机械均为间歇运行,噪声持续时间较短,因此,施工噪声对周围环境的不利影响较小。 对环境空气的影响分析 施工期对环境空气的污染主要为运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸、施工机械填 土、 挖方时引起的扬尘。 据对类似工程施工场地的实地调查,二次扬尘一般为局部影响,且在 50m 以内为间断污染。 由于施工现场周围 50m 内无环境敏感点,因此,施工时引起的扬尘只是造成施工场地 TSP 浓度增加,对居民的不利影响较小。 废水对环境的影响分析 施 工期产生的废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水,但水量较小,主要污染物为泥沙,对环境影响较小。 施工期生活污水 , 按施工人员 10 人,排水量 40L/人 •d 计,生活污水产生量,废水中主要污染物为 COD,浓度约为 250mg/L。 污水排入防 渗旱厕,由当地农民清淘用于农田施肥。 固体废物影响分析 施工中产生的固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾。 建筑垃圾和生活垃圾及时收集 并外运到指定的垃圾 填 埋场进行 填 埋处理,以将其影响降低到最低限度,回填土应尽量采用本工程施工过程中产生的土方和适合的建筑垃圾,以减少 垃圾清运量。 因此,施工期产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 预测因子与预测内容 大气环境影响预测因子为 PM10。 本次环评确定的评价范围为以厂址为中心周围 25 16km2的范围,因此预测点位为距离选矿厂 2020m 的东黄泥村和 1000m 的唐家沟,预测内容为典型日选矿厂排放的粉尘对上述村庄的影响。 典型日气象数据采用《西柏坡电厂三期工程环境影响评价报告书》中实测的 2020 年 2 月 19 日的气象数据,见表 4- 1 表 4- 1 典型日气象数据 时间 风向 风速 稳定度 风向 风速 稳定度 5 W F W D 6 C 0 E NW 1 D 7 WSW E W D 8。选矿厂环评报告书(编辑修改稿)
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3。 69 估算范围 69 参考文献 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 70 附录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 72 附录 A: SBR 反应器 72 附录 B: UASB 反应器 72 附录 C:调节沉淀池 74 内蒙古科技大学毕业设计说明书 VIII 附录 D:污水提升泵房 75 附录 E:污泥浓缩池 76 附录 F:平面图 77
区,也是本项目的实施区。 根据地貌特征,全县可划分为山、塬、川三种类型,即山地丘陵、高塬沟壑、河谷川台,具有山高谷深、沟壑纵横、梁峁起伏、川塬交错之特点。 地 质 县地处陇东盆地 ,城区及周围地块属陇东黄土塬侵蚀地建设项目所在地的自然环境社会环境简况 貌,黄土层覆盖古生代的变质岩上,河谷中上述,岩层往往掺混着砂砾,厚度随处而异,砂、砾层由几十米不等,又是缺是
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