马铃薯渣综合利用及污水处理改造项目可行性研究报告达利食品(编辑修改稿)内容摘要:

处理工程 工艺方案确定原则 1) 本设计严格遵守国家相关工程设计标准规范,以及工程安装施工的相关规定。 2) 采用先进、可靠、经济合理的处理工艺,工艺构筑物布局紧凑合理,占地节省。 3) 设备选型兼顾通用性和先进性,运行稳定可靠、效率高、维护管理简便,确保 污水 处 理站长期稳定运行。 4) 采取合理措施处理污水站运行中所产生的废弃物,避免处理站对环境造成二次污染。 5) 建筑设计在满足工艺要求的前提下,建筑风格及色调上力求新颖、简洁、明快,结合环境,建设一座和谐有致、环保绿色的废水处理站。 6) 在设计中充分兼顾处理站投资、占地与运行成本之间的经济合理性,以实现环境效益、经济效益与社会效益的协调统一。 污水处理工艺方案的选择 污水处理站进水水质水量及 出水水质要求 1) 项目设计水量: 日处理水量: Q=1000m3/d 设计运行周期: T=24h/d 设计规模 : Q=2) 设计处理水质: a 设计进水水质 根据甲方提供 的 原水水质 及 多方资料 , 设计进水水质 见表 : 污水处理进水水质表 表 b 出水水质 根据 环保部门及 甲方的要求,处理后出水需达到《污水综合排放标准》 (GB89781996)一 级排放标准,具体排放水质标准 见表 污水处理出水水质表 表 污 水处理工艺的确定 1) 污 水 处理系统的确定 本项目属于食品生产加工行业废水处理。 根据上述水质分析及对出水水质的要求, 结合同类企业废水水质资料分析 ,本项目处理工艺的关键点为:通过可靠、稳定的物化预处理工艺去除废水中的泥砂等悬浮物 及沉淀 物 ,同时 可有效降低废水中的 COD 的含量,为后续的核心生化处理工艺创造良好的水质条件。 根据 淀粉 生产废水的特点,即有机物含量高,可生化性好, 废水中不含有毒有害和持久性(如重金属)污染物,易于生物降解。 为节省投资、 减少 占地及 考虑 运行成本之间的经济合理性, 本项目拟采用 稳定、高效、先进的 ABR+CASS 的工艺对此类废水进行有效处理。 ABR 法称 厌氧折流反应器。 反应器内设置若干竖向导流板,将反应器分隔成串联的几个反应室,每个反应室都可以看作一个相对独立的上流式污泥床系统,废水进入反应器后沿导流板上下折流前进,依次通过序号 项目 污染物浓度 1 CODcr 2 BOD5 3 SS 序号 项 目 《污水综合排放标准》 (GB89781996) 一 级标准 1 CODcr ≤ 100mg/L 2 BOD5 ≤ 30mg/L 3 SS ≤ 70mg/L 每个反应室的污泥床,废水中的有机基质通过与微生物充分的接触而得到去除。 反应器 中 的水流大多呈推流与完全混合流相结合的复合型流态,因而具有 较 高的反应器容积利用率,可获得较 好 的处理能力;具有良好的生物固体的截留能力,并使一个反应器内微生物在不同的区域内生长,与不同阶段的进水相接触,在一定程度上实现生物相的分离,从而可稳定和提高设施的处理效果。 CASS 法称 周期循环活性污泥法 , 其主要原理是:把反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的撇水装置,曝气、沉淀等 在同一池子内周期循环进行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。 CODCr去除率 可达 90%,并 有良好 的脱氮除磷效果。 2) 污泥处理系统的确定: 由于该项目的废水水量为 1000m3/d,水量较大,且核心生化处理工艺中采用了 好氧 -厌氧 工艺,其主要的特点是剩余污泥量少,污泥性质比较稳定。 考虑到废水处理站的投资和运行成本,因此对于产生的剩余污泥,送到浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥经隔膜泵输送至压滤机进行干化处理,最终的泥饼外运填埋或作农作物的肥料再利用,避免污泥所造成的二次污染。 废水处理工艺 流程 1) 工艺流程个框图 废水 格栅井 调节池 风机 污泥浓缩池 ABR 池 污泥脱水机 CASS 池 泥饼外运 出水 图 .1 污水处理工艺流程框图 图例: 污水管线 污泥管线 配气管线 2) 工艺流程说明 生产废水经污水管网收集后汇集到污水处理站,经机械格栅 去除较大的漂浮物和悬浮物后,进入调节池进行水质水量的混合均质。 调节池内的污水经提升泵提升至厌氧折流板反应池( ABR),进行厌氧生物处理。 ABR 池处理后的污水重力自流至 CASS 反应池,产生的剩余污泥重力排至污泥浓缩池。 进入 CASS 池的污水进行好氧生化处理,根据预设时间进行周期运行,污染物得到进一步的去除,污水经处理达标后排放。 CASS 反应池内的剩余污泥排至污泥浓缩池。 各种污泥混合浓缩后,上清液经集水池收集送回调节池,和原污水合并处理,浓缩污泥经板框压滤机脱水,泥饼 外运填埋或用 于沤制 肥料,避免污泥所造成的二次污 染。 3)处理工艺特点: 处理费用低。 针对较高的进水浓度,采用 ABR 厌氧折板反应器,厌氧反应本身是在无能耗条件下运行,水力流态好,抗冲击负荷能力强,且能有效减轻后续处理设施的负荷,从而大大降低运行费用。 占地及土建 费用较小。 由于 ABR 和 CASS 工艺均属比较成熟的污水处理技术,都具有较高的处理效率,水力停留时间短,且整个工艺结构紧凑,构筑物占地较少,土建投资比较节省。 污泥产生量小,污泥系统处理费用较低。 ABR 反应器实质上是一系列的升流式厌氧污泥床,挡板的截流使流失污泥量少, CASS 工艺不仅去除效率高,而且具有一定的脱氮除磷效果,组合工艺产泥量较小,节约了污泥处理的运行费用。 系统运行平稳,自控水平较高,操作简便。 污水处理站设备及构筑物表 污水处理站设备表见 表 污水处理主要设备一览表 表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 1 机械格栅 台 1 格栅渠 2 一级提升泵 台 2 ABR 池 3 罗茨鼓风机 BH150A 台 2 调节池、 CASS 池共用 4 污泥回流泵 台 2 CASS 池 5 滗水器 XBS 台 1 CASS 池 6 板框压滤机 NP2020 套 1 污泥脱水间 7 微孔曝气管 批 2 调节池、 CASS 池 8 进水布水器 套 1 9 出水收集系统 套 1 10 生物菌种 批 1 厌氧菌种 +好氧菌种 11 配电自控和仪 表 套 1 12 管道、阀门配件 套 1 污水处理构(建)筑物一览表 表 序号 构(建)筑物名称 规格尺寸 数量 结构 1 格栅渠 3m 1m 2m(长宽高 ) 1 座 砖混结构 2 调节池 总容积 400 m3 1 座 钢筋混凝 土 3 ABR 池 总容积 520m3 1 座 钢筋混凝 土 4 CASS 反应池 总容积 840m3 1 座 钢筋混凝 土 5 污泥浓缩池 总容积 120m3 1 座 钢筋混凝 土 6 设备间 建筑面积 40m2 1 座 混合结构 废水处理效果 废水处理效果见表 废水处理效果表 表 污染物 CODcr BOD5 SS 进水水质 (mg/L) 出水水质 (mg/L) 85 20 55 处理前年产污染物 (t/a) 处理后年产污染物 (t/a) 废水经生化处理后,污染物浓度显著降低。 污染物排放浓度均达到《污水综合排放标准》 (GB89781996)一级排放标准。 因此,该项目废水处理措施是可行的。 锅炉改造 改造前状况 原锅炉房为分期建设,单层布置,先后共装有组装型 Ⅱ、 Ⅱ、 Ⅱ锅炉 各 一台,此三台锅炉 经多年使用 ,炉内外结垢现象较为严重,热效率约为 68%,造成能源的很大浪费,且近年来,燃煤价格的飞速上涨,给企业带来了很大的经济负担,因此锅炉改造、节能降耗成为本次改造工作的重点之一。 公司经多次考察, 拟新建沼气站一座,采用马铃薯薯渣作为发酵原料生产沼气,供锅炉燃烧使用,达到节能减排、减少环境污染、变废为宝的目的。 改造方案 本次改造前、后供热负荷不变。 本项目改造拟将原有 Ⅱ型 燃煤锅炉改造为燃沼气锅炉,即采用耐火砖和耐火材料砌堵原有的链条炉排火床面,在炉前安装沼气燃烧器,配套相应的管道和控制 设备,拆除原有的鼓、引风机和上煤除渣设备,在沼气保障供给条件下,做到满负荷用行, 生产出的蒸汽 并入锅炉房原有的蒸汽系统。 全厂热负荷 全厂生产、采暖热负荷估算见表。 全厂热负荷估算表 表 序号 用汽部门 用汽压力 MPa 用汽量 t/h 凝结水回水量 t/h 改造前 改造后 改造前 改造后 1 淀粉生产用汽 2 采暖用热 3 管道 热损失 合 计 燃料及消耗 改造前: 改造前 燃料消耗量 (煤 ) 改造后: 燃 煤 消耗量 (煤 ) 沼气 消耗量 沼气站年可供沼气 万 Nm3/a 更新设 备 主要更新设备见表 更新 设备表 表 序号 名 称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 燃烧器 GP90H Q=350~1500kw N=。
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