热电公司1176吨锅炉运行规程下(编辑修改稿)内容摘要:

坏; 启动升压、升温速度过快; 操作不当,锅炉超压运行;. 停炉后防腐不当,使管内腐蚀; 运行年久,管材老化。 处理: 汇报值长,退出机炉协调控制和自动控制系统; 过热器管壁爆破不严重时,立即降压、降负荷运行; 严密监视过热器管壁损坏情况,防止扩大损坏范围; 爆管严重无法维持正常燃烧、汽温时,应立即停止 锅炉运行; 锅炉灭火时,则按 MFT 紧急停炉处理; 停炉后保留一台引风机运行,直到炉内正压消失; 通知电除尘值班员解列电除尘器。 再热器管爆破 现象: 再热蒸汽压力下降,再热蒸汽流量下降; 炉膛反正压,烟道负压变小; 壁再、屏再爆管时可能导致锅炉灭火; 爆管侧再热汽温不正常的升高,减温水量增大; 再热器爆破处有响声,不严密处向外喷烟气; 泄漏侧排烟 温度下降; 投自动的引风机电流增大。 原因: 燃烧方式不当,局部壁温过热; 管材质量不合格,焊接质量不良; 受热面积灰结焦使管壁过热; 管内有杂物堵塞; 飞灰磨损使管壁变薄; 吹灰器使用不当; 蒸汽品质不合格使管内结垢; 再热器区域发生二次燃烧; 30%旁路系统未及时投入; 再热器管壁长期超温运行; 操作不当,再热器超压运行; 停炉防腐不当,使管壁腐蚀; 运行年久,管材老化。 处理: 汇报值长,退出机炉协调控制和自动控制系统; 爆管不严重时,立即降压、降负荷运行; 严密监视再热器管壁损坏情况,防止扩大损坏范围; 爆管严重无法维持正常汽温、汽压时,应立即停止锅炉运行; 锅炉灭火时,则按灭火紧急停炉处理; 停炉后保留―台引风机运行,直到炉内正压消失; 30%高压旁路不允许开启; 通知外围值班员,停止电除尘器运行及脱硫装置。 省煤器管爆破 现象: 给水未投自动时,汽包水位迅速下降; 投自动时,给水流量不正常的大于主蒸汽流量; 省煤器两侧烟气温差大,泄漏侧排烟温度下降; 空预器两侧出口风温偏差大,且风温降低; 烟道负压变小; 烟道不严密处漏灰、水; 省煤器爆破处有泄漏声,并从不严密 处冒蒸汽和烟气; 投自动的引风机电流增大。 原因: 给水品质不合格,使管内腐蚀; 停炉后防腐不当,使管壁腐蚀; 飞灰磨损,冲刷使管壁变薄; 材质量不合格,焊接质量不良; 管内有杂物; 操作不当,省煤器超压运行; 吹灰不当造成管壁磨损; 省煤器再循环阀在启停炉过程中未及时开启,正常运行过程中未及时关闭; 运行中发生断水、严重缺水、超温; 烟道发生二次燃烧,使省煤器管壁过热。 处理: 汇报值长,退出机炉协凋和自动控制系统; 解列给水自动,手动调节水位,保持汽包水位正常; 泄漏不严重尚能维持正常汽包水位时,可降压、降负荷运行;并请示值长停止锅炉运行; 泄漏严重无法维持正常汽包水位时,紧急停止锅炉运行; 注意监视汽包水位、给水流量以及泄漏情况,防止扩大损坏范围; 关闭所有排污门及放水门; 水位不能维持时停止向锅炉汽包上水; 禁开省煤器再循环门; 停炉后保留一台引风机运行,待正压消失后停止其运行; 通知电除尘值班员,停止电除尘和输灰管线运行; 锅炉灭火,则按 MFT 动作紧急停炉处理。 再热器系统故障 汽机高压旁路门泄漏 现象: 再热器入口两侧烟温正常入口汽温偏高,高温再热器出口汽温升高 (未投自动 )严重时再热汽压升高。 处理: 联系汽机检查泄漏情况并予以消除; 注意控制再热汽温防止超温; 再热汽压升高时应降低机组负荷。 中压缸自动主汽门关闭 现象: 再热器出口蒸汽压力迅速升高; 主蒸汽压力稍有上升; 电负荷大幅度降低。 处理: 开启低压旁路门; 控制再热汽温防止超限; 停 上部分磨煤机、给煤机,根据汽温及汽机允许条件带负荷。 蒸汽或给水管道损坏 现象: 泄漏处保温潮、渗水、漏汽水,并有泄漏声音; 严重时有汽、水喷出; 蒸汽或给水压力降低; 给水或蒸汽压力流量测量点前泄漏时,流量减小 (流量表后管道泄漏时,流量增大 )。 原因: 长期超温、超压运行; 管材质量不良,安装焊接质量不合格,膨胀受阻; 投运时暖管时间不 足,造成水冲击; 停炉后防腐不当,造成管道腐蚀; 运行中流量、压力、温度变化幅度大。 处理: 泄漏不严重尚能维持水位、压力且不至于很快扩大故障范围时; 降压、降负荷并保持稳定运行; 做好安全措施,防止汽、水喷出伤人; 严密监视故障发展情况; 汇报值长请示停炉。 泄漏严重有扩大事故的危险或无法维持正常运行时,应立即停止锅炉运行; 停炉后立即解列故障段。 汽水共腾 现象: 汽包水位剧烈波动,各汽包水位计指示摆动,就地水位 TV看不到水位; 严重时蒸汽管道发生水冲击; 主蒸汽温度急剧下降; 蒸汽含盐量不正常的增大。 原因: 给水、炉水品质不合格; 排污不及时,炉水处理不当; 加药调整不当; 负荷增长过快,汽水分离装置损坏; 锅 炉长期超负荷运行。 处理: 对照水位计,解列给水自动,保持汽包水位在 — 50mm 运行; 降低负荷并保持负荷稳定; 全开连续排污门,加强定期排污; 根据汽温情况关小或解列减温水; 通知化学停止加药; 视汽温情况开启疏水门; 通知化学化验炉水品质; 水质未改善前不允许增加锅炉负荷; 冲洗汽包水位计并对照水位; 炉水 合格后保持锅炉在额定负荷下运行; 汽水管道水冲击 现象: 管道有振动声及冲击声; 汽水压力波动大。 水管道冲击原因: 上水时未排净管道内空气; 给水泵运行不正常,压力变化大; 管道支架未固定好; 给水温度变化大; 阀门前后压差大。 预防及处理: 排净管道内的空气; 保持压力、温度稳定; 设法降低阀门前、后压差。 蒸汽管道水冲击的原因: 未充分暖管疏水; 减温器反冲洗时开启阀门速度过快; 疏水管道阀门位置不合理,无法排出疏水。 预防及处理 : 充分暖管疏水; 操作阀门时应缓慢进行; 若发生水冲击应立即缓慢或停止操作; 改进不合理的疏水系统; 检修支吊架; 立即开启疏水门。 减温器 堵塞 现象: 减温水量偏小或回零、投入或解列减温水时汽温变化不明显; 过热器温度或再热汽温度升高,或两侧汽温差增大; 处理: 调整汽温,控制汽温在正常范围内; 及时调整燃烧,必要时可降低锅炉负荷; 进行减温器反冲洗; 经处理无效,汽温超过规定值时请示值长停止锅炉运行; 主蒸汽压力高 现象: 主蒸汽压力高报警; 主蒸汽压力、汽包压力达安全门动作值时,安全门应动作; 安全阀动作后汽包水位先高后低; 甩负荷时汽包水位先低后高。 原因: 电负荷骤降且幅度大; 锅炉主控失调。 处理: 退出机、炉协调控制及自动控制系统; 压力高至 PCV 动作值时开启排放阀; 投汽机旁路系统; 停止部分制粉系统运行; 注意汽包水位、汽温调节; 当主汽压力达 及以上持续 3秒手动紧急停止锅炉运行; 如主蒸汽压力恢复正常时,关闭 PCV 排放阀,关闭汽机旁路系统; 查明原因恢复机组稳定运行。 事故减负荷 (RB) 现象: RB 保护动作, CRT 报警; 主蒸汽流量下降,电负荷下降; 主蒸汽压力波动; 水位先低后高。 原因: 两台一次风机运行,其中一台跳闸 (减负荷至 175MW); 两台送风机运行,其中一台跳闸 (减负荷至 175MW); 两台引风机运行,其中一台跳闸 (减负荷至 175MW); 两台给水泵运行,其中一台跳闸 (减负荷至 175MW); 当机组负荷 75%时, 3 台给煤机运行,发生 RB(机组负荷下降到); 当机组负荷 50%时, 2台给煤机运行,发生 RB(机组负荷下降到 175MW)。 处理: RB 动作后应自动执行: 1) 按 RB 动作原因不同降负荷; 2) FSSS自动进行燃料选择; a 四台磨煤机运行时 ,跳最上两层制粉系统; b 三台磨煤机运行时 ,跳最上层制粉系统; 3) 退出机炉协调控制和自动系统。 手动操作: 1) 快速控制锅炉燃烧率降到 50%~ 75%; 2) 手动控制主蒸汽、再热蒸汽温度; 3) 手动控制汽包水位; 4) 调整燃烧 ,必要时投入助燃油或等离子点火装置,防止锅炉灭火; 5) 查明引起 RB 动作原因; 6) 如单侧风机跳闸则按其规定处理; 7) 机组恢复正常后 ,投入机炉协调控制和自动系统; 8) 如锅炉灭火则按 MFT 动作处理。 锅炉灭火 现象: 锅炉负 压突然增大并报警; CRT 火焰检测器无火焰,火焰 TV 无火焰; 汽温、汽压急剧下降; 汽包水位瞬间下降后上升; MFT 动作并显示首次跳闸原因; 所有一次风机、磨煤机、给煤机跳闸。 原因 : 全投油或投油量较多时,油质差、油枪雾化不好、油压低、油系统故障; 煤质差、煤粉过粗调整不及时; 炉负荷低、炉膛温度低、燃烧调整不当; 启、停制粉系统操 作不当; 启、停风机操作不当; 制粉系统运行方式不当; 制粉系统故障:磨煤机、给煤机跳闸; 一次风机入口挡板自关、误跳; 水冷壁管、过热器管、再热器管爆破; 炉膛内大面积掉焦; 吹灰、除渣操作不当; 部分或全部引风机、送风机,一次风机、空气预热器跳闸; 厂用电源部分或全部中断。 处理: 锅炉灭火、 MFT 动作、 否则应手动 MFT; 其它操作按 MFT动作操作执行; 严禁用爆燃法挽救灭火或点火。 锅炉尾部烟道二次燃烧 现象 : 尾部烟道二次燃烧部位及以后烟道温度急剧升高; 炉膛、烟道内负压急剧变化,烟道人孔冒烟气、火星; 烟囱冒黑烟,炉膛氧量减小; 汽温、省煤器出口水温、热风温度不正常的升高; 空预器部位发生二次燃烧时其电流摆动大,有卡涩时跳闸; 排烟温度 急剧升高。 原因 : 燃烧调整不当,风粉配合不好; 煤粉粗、水分大燃烧不完全; 送风量不足缺氧运行; 长时间低负荷运行,炉膛温度低、烟速低; 长时间油、煤混燃,油枪雾化不良; 锅炉灭火后吹扫炉膛时间太短。 处理 : 轻微二次燃烧时,排烟温度不正常的升高 20℃以内时应立即检查各段烟温,判断二次燃烧部位并进行蒸汽吹灰; 停止上部燃烧器运行,调整燃 烧使火焰中心下移; 停止暖风器系统运行; 增减减温水量控制过热蒸汽温度、再热蒸汽温度; 汇报值长联系降低部分负荷。 二次燃烧严重排烟温度不正常继续升高达 250℃时,紧急停止锅炉运行; 蒸汽温度 550℃时应请示停炉; 运行中严禁用减风的方法降低汽温; 停炉后停止所有引风机、送风机,并关闭所有风门,挡板密封炉膛,严禁通风; 投入烟道蒸汽吹灰器灭火; 空预器着火则应投入空预器灭火和吹灰器; 检查尾部烟道各段烟温正常后,开启检查孔,确认无火源,谨慎启动引风机冷却; 点火前应充分干燥空预器防止堵灰; 如设备未损坏请示值长点火启动。 负荷骤降 现象: 汽压急剧升高,蒸汽流量急剧下降; 控制不当时, PCV 阀及安全门动作; 汽包水位先低后高; 蒸汽温度升高。 原因: 电力系统 发生故障; 汽轮机或发电机发生故障。 处理: 解列自动根据负荷情况,立即减少给煤量或停部分制粉系统,手动调节燃烧; 控制好汽温、水位,必要时可开 PCV 阀泄压, 待故障消除后,恢复锅炉正常运行。 炉膛压力低 现象 : 炉膛压力低并报警; 各风压表指示异常低; 炉膛压力低至 2540Pa 时动作。 原因 : 部分或全部制粉系 统故障; 部分或全部一次风机、送风机、 空预器故障 ; 锅炉灭火; 锅炉风压自动控制失灵; 送风机动叶、一次风机入口挡板、空预器一、二次风挡板关闭; 处理 : 如炉膛负压未达到 MFT 动作值时,立即控制炉膛负压; 当引风机投自动时,应立即解列自动手动调整,调节过程中注意风机喘震; 投入助燃油稳定燃烧; 控制汽温、水位正常; 根据不同原因分别进 行。
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