食品公司食品厂污水处理设计培训讲义(编辑修改稿)内容摘要:

,污水经处理后达到了排放标准的要求。 目前,该工程已经通过了达标验收。 现将设计及试运转情况作一介绍。 污水水量及水质 污水来源为:方便面生产污水 :100 m3/d;饮料( PET)生产污水: 300 m3/d;员工生活污水: 150 m3/d。 设计污水水量为 600m3/d。 生产工艺中产生的污水水质为: 生产污水与员工生活污水混合后,混合污水的水质为(设计水质): 处理后的水质要求 该企业污水处理后排入市政污水处理厂,必须达到污水排入城市下水道的水质标准,即 GB89781996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准,主要污染物最高允许排 放浓度如下: 2 工艺流程 污水治理采用隔油 高效气浮 活性污泥处理工艺,工艺流程见附图。 主要构筑物及工艺参数 隔油池 有效容积 100 m3,平面尺寸 ,有效水深 ,水力停留时间 6 小时,采用人力定期捞除浮油。 调节池 有效容积 600m3,平面尺寸 ,有效水深 ,水力停留时间 24 小时。 为加强水质调节和避免悬浮物沉积,调节池中设曝气搅拌措施,曝气量为 ( )。 物化处理单元 ① 快混中和槽 快混中和池有效容积为 m3,平面尺寸 ,有效水深 ,快混时间为 10min, 采用机械混合方式。 ② 慢混池 慢混池有效容积为 ,平面尺寸 ,有效水深 ,慢混时间为 20min,采用机械混合方式。 ③ 气浮系统 选用 CF30 型成套浅池高效气浮设备,接液部分为不锈钢,污水处理量为30m3/h,配用功率 22kw。 活性污泥池 活性污泥池有效容积为 720 m3,共三格,每格有效容积为 240 m3,平面尺寸 ,有效水深。 设计采用容积负荷为,污泥负荷为。 沉淀池 沉淀池直径为 ,池深。 设计沉淀池的表面负荷为 m3/ 污泥贮池 污泥贮池有效容积 m3,平面尺寸 ,有效水深,分成 2 格,各设搅拌机 1 台。 3 污水处理系统运行情况 、气浮系统运行情况 物化处理单元采用气浮工艺,通过投加絮凝剂( PAC)和助凝剂( PAM)使污水中动植物油等有机污染物形成絮体,并使污水中产生大量的微细气泡,促其粘附于杂质絮体颗粒上,形成比重小于水的浮体上浮水面,从而去除相当一部分动植物油等有机污染物,降低后续生化处理的负荷。 气浮 PAC 投加量为 300PPM, PAM 投加量为 10PPM,此段 CODcr 的平均去除率为 50%, SS 的平均去除率为 80%,动植物油的平均去除率为 80%。 、生化段的运行情况 污水中相当一部分溶解性有机污染物是无法被物化法去除的,必须采用生化处理工艺来降解。 目前采用的生化处理工艺是以活性污泥法生物处理技术为主体,该方法处理工艺成熟,对污水中有机污染物去除率高。 、污泥接种 以城市污水处理厂活性污泥为菌种,其活性污泥 SV30 为 15~ 20%,污泥浓度 MLSS 为 ~ 3g/L,投入活性污泥曝气池中进 行污泥接种。 曝气池中先灌满经物化处理后的污水,控制曝气池中污水 CODcr 浓度在 500mg/L 左右进行闷曝。 闷曝 3~ 5 天后开始小水量连续进水,每天检测曝气池出水的CODcr 浓度和污泥 SV30。 曝气池混合液经沉淀后,上清液排入集水井中,污泥不外排,这样,经过一段时间的培养和驯化后,污泥的活性增强,凝聚、沉降性能良好,曝气池混合液经 30 分钟沉淀后,污泥沉降比有 30%左右,上清液清澈透明,这表明活性污泥已经培养成熟,即可投入正常运转。 、影响生化段的环境因素 ( 1) pH 范围: 各种微生物都有它们适宜的 pH 范围,酸性太强( pH6),真菌与细菌竟争并占优势,处理效果降低;碱性太强( pH9),微生物的生长繁殖将受到阻碍。 通过调试运行期间的观察和检测,生化段进水的 pH范围控制在 ~ 最为适宜。 ( 2)溶解氧( DO):溶解氧的控制是生化段调试运行成败的关键环节。 调试期间,由于污水是 按一定比例递增进水,开始微生物繁殖量少,营养不足, DO 始终偏高,曝气池中的溶解氧有时高达 4~ 6mg/L。 针对此情况,每天采用间隔曝气,调节气水比 5~ 8: 1,经过不断调整、检测,正常运行的 DO 值趋于稳定,正常运行时,活性污泥曝气 池中的溶解氧为 1~ 2 mg/L,气水比控制在 15~20: 1。 ( 3)活性污泥回流量和回流比:活性污泥回流量是从二沉池。
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