60万吨年烯烃项目2万吨年mtbe丁烯-1装置工艺手册(编辑修改稿)内容摘要:
1 的加热蒸汽,开始该物料加热,开始时温度控制在 35℃ 左右。 同时开始逐渐通过 催化蒸馏塔进料 /MTBE 产品换热器 E4102 向催化蒸馏塔(上下两塔)进料,将催化蒸馏塔压力定在。 催化蒸馏系统开车 随着物料进入催化蒸馏下塔,塔釜液位逐渐升高,当塔釜液位到达 1/2 时,重沸器 E4105 开始通入蒸汽,缓慢加热。 此时未反应碳四受热汽化,向 T4101A/B 塔顶上升,塔顶压力及温度开始上升。 T4101 塔顶压力控制预调到,打开塔顶冷凝器 E4104 的循环水。 T4101 塔釜 、塔顶温度逐渐升高,当 T4101A塔顶温升到 60~ 65℃ 左右时,回流罐 V4103中开始积存冷凝液(注:开车时, T4101 内均有大量氮气,随系统压力、温度的升高,需将不凝气排掉,由于气体中含有碳四,必须排到火炬线,所以要根据系统压力、温度情况及时将2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 14 排放线打开,排放氮气)。 当回流罐液面达 1/2 左右时,开启 催化蒸馏 回流泵 P4104AB,向 T4101A 塔打入回流液,正常回流量为 ,开车时回流量约 ;开车初期,根据回流罐液位情况,回流量由小变大。 重沸器 E4105的加热 蒸汽量用手动操作由小到大(可能有较大波动)。 冷凝水经侧线送到蒸汽凝结水罐。 到 T4101A 塔釜液位到 2/3 时,启动中间循环泵 P4103A/B 向 T4101B 回流。 开车初期催化蒸馏塔塔釜液位和温度波动较大,当 T4101A/B 持液量稳定后。 催化蒸馏塔回流量逐渐加大到正常操作值即 , T4101A 塔顶的压力、温度逐渐提到设计值。 在此过程中,注意醚化反应器和催化蒸馏塔反应段的温度,使反应器温度低于 70℃ ,催化蒸馏塔反应段温度低于 70℃。 如果回流罐液面偏高,可以适当出料。 装置运行中,塔釜温度逐渐升高,到塔釜温度大于 130℃ 后,可根据塔釜的液位情况,向开工罐 V4302 出料(物料中含有 MTBE、叔丁醇、甲醇、碳四)。 直到塔底物料温度大于 133℃ ,分析物料组成,若其中碳四含量小于 %,开始向脱 C5 塔进料。 装置稳定后,逐步将自控投用。 甲醇回收系统开车 当废甲醇回收完后,打开进工艺水线及萃取水泵 P4105A/B,将水补充到 T4102 塔,将扩大段的液位补充到 10%左右。 关闭补充水线,使 T4103 的水进到 T4102。 同时启用冷却器 E410循 环水量控制系统 FIC4110 和 T4102 塔的液位控制系统 LIC4106,使部分水返回 T4103 塔,保持两塔的水循环。 上游装置开车后,醚化后碳四从催化蒸馏塔回流泵 P4104A/B 排出,经萃取塔进料冷却器 E4106 进一步冷却到 40℃ ,从塔的底部进入甲醇萃取塔,此时 T410 T4103 由两塔循环操作变为与醚化过程连通,进入全流程正常的运转状态。 经萃取塔 T4102 脱除甲醇的剩余碳四从 T4102 顶排出,进剩余碳四罐 V4201。 醚化后碳四进入 T4102 塔后,塔顶扩大段水界 面增高, T4102 塔立即会升压到 左右。 T4102 塔顶压控投入运转,控制塔压。 过量的碳四从塔顶经压控调节阀排到 V4201(开车时 V4201 中有大量的氮气,进碳四后,2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 15 随压力升高,将安全阀副线打开,排放氮气,然后等压力再次升高,再次排放)。 进碳四物料之后,调整 萃取泵 P4105A/B 向 萃取塔 T4102 供萃取水量为。 经换热器 E410 E4108 冷却,使供水温度为小于 40℃。 操作时要认真监控 T4102 顶部碳四 /水的界面,当水界面过高时,从塔底向 甲醇回收塔 T4103 排水,若 T4103 塔釜液面过高时,打开污水线将污水排到污水处理厂。 而当水界面偏低时,减少排水量,若 T4103 塔釜液面过低时,打开进补充水线,将液面补充到合适位置。 直到 T410 T4103 液位都处在合理位置。 投入相应的自控,保持两塔的操作稳定。 开车初期,可能界面波动较大,或者界面过高、过低,或超过界面控制区,以致找不到界面,都是有可能的。 但认真、平稳地操作, T4102塔还是很容易控制的。 萃取塔 T4102 塔底排出的甲醇水溶液中甲醇含量为 8%左右,经换热器 E4107 换热,温度 约为 85~ 90℃ ,进入甲醇回收塔 T4103 塔。 T4103 塔原处于全回流操作状态,物料一进入 T4103 后,立即转换为正常操作,即塔顶回流罐液面偏高时,可以出料到 V4102 甲醇原料罐,回流量为。 T4103 塔正常时操作压力 ,各点温度分别为塔顶 90~ 95℃ ,塔釜 138~ 140℃ ,灵敏点 95~ 105℃ 之间。 甲醇回收塔 T4103 塔底排水量约为 ; T4103 塔釜液位应保持在 2/ 3 左右。 因 T4103 塔釜液位和 T4102 塔顶液位相关联,一般不会增 高,当液位低时,打开进工艺水线,将液面补充到合适位置;当液位高时,将 T4102界位设定值适当调高即可。 若 T4103 塔釜液位还是降不下来,则打开污水线向污水处理厂排放部分污水。 剩余碳四罐 V4201 中碳四液位高于 1/2 时,启动 脱异丁烷塔 进料泵 P4201AB,将剩余碳四送到脱异丁烷塔 T4201。 催化蒸馏塔 T4101,开车初期塔底 MTBE 产品纯度达不到设计指标,其中甲醇、水、叔丁醇等重组分超标,属正常现象。 如果碳四含量偏高,应适当增加蒸汽量,以提高灵敏点温度,正常操作下在 95~ 110℃ 之间。 开车初期, T4101塔釜物料中,只要碳四含量在 %以下,液面高于 2/3 即可出料到 V4302。 随着塔釜中甲醇、叔丁醇等轻组分排出后,塔釜物料流出后,进入脱 C5 塔 T4105,然后经过脱 C5 塔的精制, MTBE 纯度逐渐提高到 95%以上,开始向罐区产品2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 16 罐出料。 脱 C5 塔 T4105 塔釜物料的排出由塔釜液位计自控。 正常时 MTBE 排出量为 ,经 E4103 换热和 E4114 冷却到 40℃ 后,向罐区输送。 装置操作正常后,将系统处理量逐渐增大到设计值,将所有操作参数调整到设计值 ,并逐渐过渡到全自动操作。 V4302 中的 MTBE 产品中主要是碳四、甲醇不合格,而叔丁醇等重组分则不影响产品质量,当装置稳定后,启动 P4301 泵,将这部分 MTBE 产品缓慢补充到进 C4 中去,或 T4101B 中。 2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 17 第五章 装置的停工过程和停工方法 MTBE 生产装置运转一定时间后(如运转一年)要停下来,对某些设备进行检修或更换催化剂等,有时因不可预料的原因临时停车。 为此,将装置停工过程及停工方法分述如下。 计划停工次序 计划停工一般为长期的全流程停工。 其停工过程按工艺流程顺序,由前向后逐 次停工。 上游装置停工时,若中间罐还存有物料,则下游装置暂不停工,直到物料用完为止。 具体停工顺序是:碳四停止进料后,反应器 R4101A/B、催化蒸馏塔 T410甲醇萃取塔 T4102 依次停工,甲醇回收塔 T4103 最后停工。 长期停工方法 长期停车但不更换催化剂 若停车而 不更换催化剂 ,且停车时间确定,则无需进行特殊处理。 首先等碳四原料停止进料后,停止碳四 原料泵 进料。 继续进甲醇,直到甲醇将反应器充满。 将反应器的进口阀关闭。 停止催化蒸馏塔的加热,等塔釜温度降到 70℃ 时,停止回 流。 将物料继续送到 T4102 萃取 塔。 碳四送完后,补充 1/5 的甲醇,启动回流,用甲醇将催化剂淋洗并将物料储存在塔内。 封闭反应 催化蒸馏系统。 打开工艺水进料线,关闭 T4102 萃取 塔 、 T4103 甲醇回收 塔釜出料线,使 T4102用水充满,将碳四赶到 V4201 剩余碳四罐 ,然后由碳四泵 P4201A/B 送回到罐区。 打开 T4102 塔釜底阀,用氮气将含甲醇水继续送到 T4103 回收甲醇,直到甲醇回收完毕。 甲醇返回甲醇缓冲罐。 污水排到污水处理厂。 甲醇缓冲罐的甲醇可送回罐区。 根据情况决定是否将各环节 的物料是否排净。 若需要排净,则先将碳四排到火炬系统,甲醇排到容器中回收。 再用氮气吹扫到火炬。 然后用蒸气、压缩风吹扫。 长期停车但更换催化剂 A、只更换反应器内的催化剂:做好停车准备后,首先停止碳四后。 关闭去催化蒸馏塔的物料线,打开去 V4302 的物料线,并将碳四在 ~ 压力2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 18 下排 至 V4302。 压力不足时用氮气充压。 到液相物料出完后,关闭出口阀,打开安全阀侧线,向火炬线排气。 然后用蒸气、压缩风吹扫,气体排空,直到氧含量大于 20%。 冷凝水排到污水回收池,空气排空。 吹扫干净后,打开反应器 底部人孔卸出废催化剂,清理干净后装入新催化剂。 后续系统的停车可按 节所述执行。 B、催化剂同时更换 先按以上步骤停下反应器。 停止催化蒸馏塔进料出料,全回流操作;停止对重沸器 E4105 供蒸汽,这时塔的温度、压力都要降低;逐渐减少回流量,待反应段床层温度降到 40℃ 左右时,停止回流,停塔顶冷凝器;向塔内 通 氮气将物料送到 V4105。 用氮气对 T4101 塔吹扫,吹扫气进火炬;如果反应段催化剂要更换,再用蒸汽和压缩风依次吹扫,冷凝水进污水场,空气放空,直到氧含量大于 20%。 待吹扫合格后,打开各个床层上 部和下部手孔(或人孔)催化剂很容易排出。 清理干净后装填新催化剂,新鲜树脂催化剂的装填方法参阅第 节所述。 2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 19 第六章 事故处理原则 MTBE 生产装置在生产过程中,可能因为停电、停水、停风等偶然因素迫使装置临时停工;或因设备的误操作等因素,使装置局部失调造成局部停工。 出现临时停工或局部停工的情况,应沉着应付,不要使事故扩大,要避免引起系统超温、超压、催化剂失活或设备爆裂等非常事故。 尽量维持各主要设备的控制条件在正常范围内,待条件恢复后尽快转入正常生产。 现将出现临时停工时,主 要设备的停工方法叙述如下: 反应器 R4101A/B 的临时停工方法 不进料、不出料,监护好反应器的温度和压力。 若温度升高,则降低催化蒸馏塔 T4101A/B 的压力,使部分物料气化,降低温度。 若温度降低太多则将出口阀关闭。 维持到条件具备时,可随时转入正常生产。 如果停工原因是由于 R4101A/B 的误操作或设备泄漏等原因造成的临时停工,要针对出现的不同情况采用不同的方法处理,排除故障,尽快恢复生产。 如果是 R4101A/B 超温超压,首先是停止向 R4101A/B 进碳四,必要时,可以泄放碳四物 料,加入大量甲醇,这样 R4101A/B 的压力、温度会很快降下来。 在处理事故中,对催化剂要保护好。 醚化催化剂的保护需从两个方面考虑:不要被金属离子或碱性物质污染而中毒;不要使其干燥,要用纯水或甲醇浸润、溶胀,避免再开车时干燥的催化剂与液体物料接触时,急骤膨胀而崩裂。 如 R4101A/B 设备有问题,则必须卸出催化剂,用蒸汽吹扫,用压缩风置换,直到氧含量大于 20%。 催化蒸馏塔 T4101 的临时停工方法 T4101 由于某种原因需临时停工,首先要停止进料和出料,实行全回流操作、保温、保压,待 条件具备时,随时转为正常生产。 如果停工时间稍长,需完全停止操作时,停工顺序是停止进料、出料,停止向重沸器 E4105 供蒸汽,待塔反应段床温度降低倒 40℃ 左右时停止回流,最后停止塔顶冷凝器。 塔釜和回流罐液面稳定在 1/2 后, T4101 塔所有进出阀门关2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 20 闭,正压封存。 如果停工时间较长,需从 P4102 泵向 T4101 塔打入适量甲醇,对催化剂实施保护。 如果装置停工是由于 T4101 某种原因造成的,需对 T4101 进行事故处理或修复时,要区分不同情况实施不同的处理措施。 但要注意的问题是保护好催化剂,保 护的原则方法与 R4101 的催化剂保护方法相同。 甲醇萃取塔 T410甲醇回收塔 T4103 的临时停工方法 甲醇萃取塔 T4102 是一般的萃取塔,甲醇回收塔 T4103 是一般的板式蒸馏塔,短期停工或临时停工按常规方法操作即可。 但是,要注意的是塔内含有大量甲醇,有毒,需注意安全。 2 万吨 /年 MTBE/丁烯 1 生产装置 21 第七章 分析 本装置共有 13 项分析控制点,见表 71 分析控制点一览表。 表 71 分析控制点一览表 序号 取样号 取样地点 分析介质 分析。60万吨年烯烃项目2万吨年mtbe丁烯-1装置工艺手册(编辑修改稿)
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