国华电力发电机组技术经济指标分析研究报告(编辑修改稿)内容摘要:

低,进汽方式的改变往往引起轴系振动和瓦温升高,给由单阀改进顺序阀造成一定的困难,个别机组顺序 阀控制时出现了转子个别瓦振动和瓦温高的问题。 目前定洲公司、沧东公司、浙能公司、台山公司、锦界公司 600MW 亚临界机组均未完全实现顺序阀控制,建议组织制造厂家和有关电厂共同解决单阀转顺序阀的安全和经济性问题,实现顺序阀运行,提高机组的经济性。 ( 8)热力系统的严密性:热力系统的阀门严密性普遍存在内漏问题,尤其是高、低旁路是泄漏比较严重的地方。 如沧东公司高低压旁路、定洲公司高低压旁路、内漏虽然没有损失工质,但是浪费了做功能力。 各发电公司应进行专题分析和治理,提高热力系统的严密性。 ( 9)凝汽器真空:凝汽器运行存 在一定的问题,如机组真空没有达到设计值,真空严密性差。 如:绥中公司 1 和 2 机组真空低于设计值,真空 严密性为300~ 500Pa/min,整体偏高;盘山公司真空低于设计值, 1 机真空严密性为600Pa/min。 双压凝汽器抽真空系统设计管道不尽合理,存在抽空气相互排挤,双压凝汽器压差小于设计值,不能发挥双压凝汽器的优势。 如:沧东公司双压凝 5 汽器高低压侧压差为 ;定州电厂两台机配置的是双背压凝汽器,目前基本为单背压运行。 对没有进行凝汽器最佳真空试验的发电公司,建议通过理论与试验相结合的办法,确定循环水温 度、负荷和循环水量对凝汽器真空影响,进而确定对厂用电率和供电煤耗的综合影响,找出不同负荷下综合经济最佳点,制定循环水泵运行方案。 通过现场试验,进一步进行确定循环水泵最佳运行方案,如盘山公司、浙能公司、太仓公司、沧东公司等均能够通过循环水泵的优化运行,改善凝汽器的性能,实现机组的经济运行。 ( 10)厂用蒸汽的用能:厂用蒸汽使用普遍存在高质低用的现象,浪费蒸汽的做功能力,尤其是俄制机组辅助蒸汽系统设计庞大、复杂,应进行专题分析,合理使用蒸汽的能量。 ( 11)回热系统特性:普遍存在凝汽器喉部布置的低压加热器在低负 荷时疏水不畅,如沧东公司、定洲公司、太仓公司、浙能公司等。 加热器端差大、加热不足,如绥中公司。 定期分析不够,采取的措施有待商洽等问题。 ( 12)发电水耗:提高水质的品质的认识和合理回收,现疏水回收不及时、疏水回收位置不对、余热没有合理充分利用。 ( 13)锅炉排烟温度:由于锅炉燃煤煤种变化,燃用神华煤,受热面结焦沾污严重,吸热量减少,锅炉排烟温度普遍存在偏高问题。 虽然采取了措施,例如锅炉吹灰优化,掺烧高灰熔点的煤,但是效果不太理想。 为了减缓炉内结焦,空气预热器进口烟气含氧量一般较高,同时也使排烟温度升高。 如三 河公司、盘山公司、热电公司烟风温差都比设计值高。 但较晚投产的 600MW 锅炉,排烟温度较低,如沧东公司、太仓公司、浙能公司、台山公司等。 由于煤种的改变,建议进行盘山公司和绥中公司锅炉的热力校核计算,为锅炉的安全经济运行、设备改造提供依据。 ( 14)锅炉吹灰器的优化:燃用神华煤灰份的特点,黏附性强,吹灰器投入率高,但是吹灰器的优化工作,仅是按照设计程序投入,进一步优化工作需要加强个性化的吹灰方案。 例如:暖管时间、吹灰时间、频次、吹灰的压力、吹灰的效果等,应进行综合分析和优化。 盘山公司和绥中公司锅炉吹灰周期很短, 建议在结焦沾污严重的部位增加适当的吹灰器,也可考虑绥中公司锅炉用蒸汽吹灰取代水力吹灰。 研究在锅炉尾部受热面采用声波及燃气脉冲清灰装置的可能性。 ( 15)锅炉再热器事故减温水普遍投入,用低压蒸汽代替高压蒸汽发电严重影响机组的经济性,应进行锅炉的燃烧调整、减温水阀门严密性治理、再热器热负荷分析等,控制再热器减温水的投入。 ( 16)综合厂用电:辅助设备采用调速和变频改造,国华技术研究中心进行专题分析和调研,改造的步伐不快,厂用电下降非常慢。 综合厂用电率与直接厂用电率偏差过大的问题, 应进行分析, 必须按照正确的统计方 法进行处理。 6 辅助设备的优化运行:首先是辅助设备正常。
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