xx电厂脱硫增压风机变频改造可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:

大幅度减少电机能耗,减小启停时对电机的冲击,延长电机使用寿命, 在检修变频器时,有明显断电点 (隔离刀闸 QS1和QS2) ,能够保证人身安全,同时 工变互切功能使变频器在出现重故障时不会导致电动机停运,保证了电机供电的连续性及脱硫投运率。 方案二: 采用 手 动 切换功能 的 变频调速系统 此方案是一拖一手动旁路的典型方案 ,原理是由 3 个高压隔离开关 QS QS2 和 QS3 组成(见左图,其 中 QF 为原高压开关柜内的断路器)。 要求 QS2 和 QS3 不能同时闭合,在机械上实现互锁。 变频运行时, QS1 和 QS2 闭合,QS3 断开;工频运行时, QS3 闭合,M3~QS2QS1~QS3~UQFQS1 和 QS2 断开。 断路器和高压隔离开关互锁,防止误操作。 优点 : 大幅度减少电机能耗,减小启停时对电机的冲击,延长电机使用寿命, 在检修变频器时,有明 显断电点,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行, 造价低等 优点。 (一) 改造 后预期达到的效果: 就节能环节而言,方案一与方案二效果相同 变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单 台设备可做到2055%。 机组长期调峰运行中, 增压风机 电机长期基本额定运行,流量控制只能通过 调整 增压风机静叶开度 来实现,电机做了 很多 无用功,浪费了电能,设备承担了无用的损耗。 两种方案均 通过调节 增压风机 电机转速实现 增压风机 流量 任意调节,可以节约电能,降低厂用电 率。 (二) 是否需要停机停炉或结合机组大、小修等: 需要。 (三) 从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理 性、存在问题和解决办法: 两种改造方案均采用密闭循环风冷式变频调节装置 ,采用变频调速调节流量节电可达 20%到 60%。 变频改造完成 后, 解决机组长期调峰运行中, 增压风机 电机长期基本额定运行,流量控制只能通过 调整 增压风机静叶开度 来实现,电机做了无用功,浪费了电能,设备承担了无用的损耗。 通过调节 增压风机 电机转速实现 增压风机流量可任意调节,可以节约电能,降低厂用电。 (四) 要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益作 出综合比较: 方案一: 主设备费用: 序号 名 称 型 号 单位 数量 费用(万元) 1 交联聚乙烯电缆 ZRYJVV223 120/10KV 米 600 24 2 电缆附件 三相 120mm2终端头 套 10 2 3 低压动力 电缆 ZRVV22- 3 6+1 4 米 1000 2 4 控制电缆 10 米 6000 8 5 高压变频器 套 2 260 6 合计 296 增压风机 电机 变频器调速改造后,每台机按当前的负荷状况,每年按运行 5500小时计算 ( 2020年# 1机组利用小时数为 5500小时) ,其中 180MW的运行时间约占 30%, 300MW的运行时间约占 30%, 200MW和 250MW的运行时间约各占 20%, 改造后,比照泵的流量(机械负荷的情况)计算电机的功耗,每年节约的电能计算如下: Δ P=1800( 1- 1444247。 1836) 5500 30%+ 1800( 1- 1517247。 1836) 5500 20%+ 1800( 1- 1786247。 1836) 5500 20% =( + + ) 1800 5500 = 1069200KWh 我厂 2020年机组发电量为 ,机组运行小时数为 5500小时,经变频改造后,按 15%的节电率计算,节约电能 : Δ P=1800 5500 15% = 1。
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