油田开发管理应知应会问答200问内容摘要:
5.游梁不正是什么原因 ?如何处理 ? 答:原因有抽油机组装不合格、调冲程或换曲柄销子不 当、曲柄连杆长度不一致等。 处理方法有重新组装抽油机、校正游梁、换长度相同的连杆等。 56.连杆销子响或外跑是什么原因 ?如何处理 ? 答:原因有 干 磨 (使连杆轴套 和 销子 磨损 )。 定 位螺丝松 脱、游梁偏扭等。 处理方法为加润滑油 、 扭紧定位螺丝、校 正 游梁等。 5 连杆碰擦平衡块是什么原因 ?如何处 理 ? 答:原因有游梁歪斜 (使连杆 与 曲 柄不 平行 ), 平衡块制 作粗糙 (表面有凸出部分 )等。 处理办法有调整游梁使连杆与曲 柄 平行、 除 去凸出部分 等. 5曲 柄销子响是什么原因 ?如何处理 ? 答:原因有冕形螺 帽松动 、销 子 键损坏、 销子 和 衬套 的锥 度配合不当、曲俩销子轴承损坏等。 处理 方 法有拧紧冕形螺帽、换 键 、更换衬 套或销子( 使锥 度合适 )、换轴承等。 5 减速箱轴承发热或有特殊响声是什么原因 ?如何处 理 ? 答:原 因 有润滑油不 足或脏 、 轴 承盖或密 封 部分松 动 (产 生摩擦 )、轴承 磨 损 (滚珠破碎 )、 齿轮 制造 不精确(三轴线不平行)、 轴承跑外 圆 等。 处理方法 有 加润 滑 油或换 干净 润滑油、 拧 紧轴承盖帽螺丝、更换轴承、送修、用垫片调整间隙等。 60.减速箱漏油是什么原因 ?如何处理 ? 答:原因有润滑油加得过多、箱盖固定螺丝松动 (垫子没有加好或损坏 )、油封损坏或 甩 油圈松动、呼吸阀堵死 (箱内气压增高 )、油道堵死、密封部位的轴磨损 (使轴径变细了 )等。 处理方法有紧固螺丝、换垫子、放出多余的润滑油、紧 固甩油圈或更换甩油圈、清洗呼吸阀、通开回油道、修轴加 套或换轴等。 61.抽油机震动是什么原因 ?如何处理 ? 答:原因有抽油机负荷太大、平衡状况不好 、各连接固定螺丝松或装配不合适、底座与基础有悬空、减速箱齿轮和曲柄键松或损坏等。 处理方法有选择驴头负荷合适的抽油机或找出负荷大的原因并消除、拧紧各部位固定螺丝 (注意经常检查 )、垫平底座与基础悬空之处、检查齿轮等。 62.尾轴承螺丝断裂的原因是什么 ? 答:原 因 有螺丝松动未上紧.造成扭断、切断或自动脱扣、螺丝强度不够或不符合规定、抽油机严重不平衡、震动或 长期超载运转造成疲劳断裂、曲柄剪刀差大或连杆长度不一致。 63.如何防止尾轴承螺丝断裂 ? 答:上紧螺丝与背帽,经常观察,发现问题及时停机检 查。 拧紧或更换螺丝,调好平衡,校正底座与基础水平,消除震动;校对剪刀差,找出超负荷运转的原因并消除。 6悬绳器钢丝绳偏驴头一边的预防及消除的方法有那些。 答: 1)给驴头翻销座下垫垫子; 2)分析游梁倾斜原因,如支架平台倾斜,给一边垫垫子,如抽油机整个倾斜,重装抽油机。 6曲柄销子响的原因是什么。 答: 1)冕形螺帽松动; 2)销子键被切; 3)补套、销子磨损; 4)互相锥度不合; 5)连杆下头和轴承盒不正; 6)连杆长度超过许可范围; 7)轴承坏。 6曲柄销子响的预防及消除方法有那些。 答: 1)扭紧, 注意开中销锁紧位置; 2)换键; 3)换衬套销子并使锥度合适; 11 4)用垫子调整连杆下部和轴承盒 平面使都贴紧; 5)换连杆; 6)换轴承。 6抽油机经常坏曲柄销子,故障发生的原因是什么。 答: 1)连杆长度超过范围; 2)曲柄和连杆螺钉孔对不上; 3)两边装配间隙不一致。 抽油机井管理 6采油树的作用是什么。 答:采油树是控制和调节油井生产的主要设备。 它的主要作用是: 1)悬挂油管,承托井内全部油管柱重量。 2)密封油、套管间的环形空间。 3)控制和调节油井的生产。 4)保证各项井下作业施工的顺利进行。 5)录取油套压力资料,进行测压,清蜡等日常管理。 6什么样的抽油井采取间隙抽油。 答:地层渗透性低,供液能力差,动液面接近泵入口处,所用抽油机已调到最小冲程、最小冲数时,仍然严重供液不足的油井可采取间隙抽油。 70、抽油井光杆发烫,而且发黑,是什么原因。 怎么处理。 答:原因:主要是盘根盒上的太紧或油井不出油。 处理办法:先检查盘根上的是否太紧,若过紧就应松到适当程度;若不是盘根过紧,应检查油井是否出油,如不出油应查出原因进行解决。 7抽油机运转时,曲柄上行时马达负荷增大,下行时负荷突然减轻,停机 后曲柄摆动大,是什么原因。 怎么处理。 答:原因及处理:这是因为抽油杆在中上部断脱所致,停机后若用管钳能活动光杆,则可进行对扣操作,否则进行检泵处理。 7抽油机运转时驴头上下负荷变化不大,光杆发烫,井口压力低,憋不起压,取样不出,观察取样考克发现光杆上、下行程时均无气体排出,是什么原因。 怎么处理。 答:原因分析:说明抽油杆在泵的活塞以上断脱,应检泵恢复生产。 7抽油机运转时驴头上下负荷变化不大,光杆发烫,井口压力低,憋不起压,取样不出,观察取样考克发现光杆上行时有气体排出,下行时倒吸,是什么原因。 怎么 处理。 答:原因分析:这是由于泵的固定凡尔失灵,应采取碰泵等措施。 7抽油机运转时驴头上下负荷变化不大,光杆发烫,井口压力低,憋不起压,取样不出,观察取样考克发现光杆上行时倒吸,下行时有气体排出,是什么原因。 怎么处理。 答:原因分析:这是由于泵的游动凡尔失灵,应采取蹩压等措施。 7油井正常生产时出现管线压力缓慢上升,计量间收不到清蜡球,是什么原因。 怎么处理。 答:这是因为管线严重结蜡,要及时进行热洗疏通处理。 处理正常后要严格按照投收球制度进行管理。 7怎样在井口蹩压验证油管漏失。 答:油井产液量 下降,功图变窄,反映为不结蜡、不出砂,凡尔不漏失时应验证油管是否漏失。 验证时先检查油套压表是否灵活好用,确认压力表好用后关生产闸门,生产闸门关死后要及时观察油套压变化情况,观察时手不能离开阀门手轮,以防蹩高压造成断杆或脱泵。 蹩压时,如果上冲程时油压增高而下冲程时油压稍稳定或略有下降,说明泵工作正常,油管没有漏失;如果蹩压开始时油压上升较快,而后升的缓慢,待几分钟后油压又上升,则说明油井间歇出油;如果油压开始上升缓慢, 10 分钟或更长时间升到一定压力后不再上升,甚至回降,则说明油管漏失;油管上部漏失的功图宽于 油管下部漏失的功图。 7抽油机运行时光杆下不去或运行很慢,是什么原因。 怎么处理。 答:说明油管结蜡严重,应将光杆上提一个行程距离后开井活动,如果能活动自如,再将光杆复员至原来 12 位置进行活动,如果活动无效就要进行检泵清蜡。 7活塞未进入工作筒或抽油杆断脱,井口有什么现象。 答:对于无自喷能力的井来说,油井不出油,蹩压油压表指针不上升,光杆发热,抽油机上行负荷轻,电机上行电流减小,下行电流不变或增加。 当抽油杆在井口附近脱扣时,抽油机上下负荷和电机上下行电流异常或较大。 7游动凡尔打不开,井口有什么现象。 答:抽油井不出油,蹩压时,压力表随抽油机上行压力上升,下行压力降低。 光杆不能卸载。 电机上行电流正常,下行电流比正常时要大。 80、固定凡尔、游动凡尔全部失灵,井口有什么现象。 答:此时,驴头上下行负荷只有抽油杆和活塞在液体中的重量。 油井不出油,蹩压油压表指针不上升,光杆发热,抽油机上行负荷轻,电机上行电流减小,下行电流不变或增加。 8出油管线堵塞,井口有什么现象。 答:最显著的现象是回压上升,抽油机上行负荷增大,电机上行电流增大。 8如何判断抽油井结蜡。 答:产量逐渐减少,抽油机上行负荷增大,下 行负荷减小,电机的上行电流增大,下行电流比正常时也增大;光杆下行困难,严重者光杆不能下行;关闭回压闸门,打开取样阀门,有时发现有小蜡块带出;示功图比正常时圈闭面积大。 8如何判断抽油井出砂。 答:取油样中有砂粒,取样闸门关不严,抽油机负荷增大,电机声音不正常,手模光杆有震动感觉,示功图有锯齿壮,严重出砂可造成深井泵砂卡。 8抽油井分析包括哪些内容。 答: 1)分析产量、动液面、含水变化原因及规律; 2)分析油井出砂、结蜡和出气的规律; 3)分析抽油泵在井下的工作状况; 4)分析抽油机与电器设备的使用情况; 5)分析油井参数是否合理。 8油井检泵验收的内容有哪些。 答:验收的内容有: 1)首先验收井口设备及场地规格。 ①井场要恢复原状,无油污水坑; ②井口安装原状,是否符合设计要求; ③抽油机干净,井口设备、仪表完好,无松、旷、漏现象; ④螺丝满扣,垂直螺栓上面齐,水平螺栓外面齐; ⑤完井结构符合设计要求。 2)蹩压试泵, 稳定 5 分钟,压力下降 以内为合格。 3)测示功图 完井后 12 小时内必须录取功图、液面资料,一周内每天单量,取样分析,一周后转入正常。 8修井作业完井开井后出油不正常 或不出油是什么原因。 应采取什么措施。 答:原因有: 1) 井筒内有脏物,堵塞了泵的进口或凡尔座; 2)作业措施不当,油层被堵; 3)抽油杆断脱; 4)卡封、改层后,新层位供液能力弱; 5)活塞未进入工作筒; 6)固定凡尔座或游动凡尔座不严; 7)油管漏失; 发现不出油后,立即测示功图判断原因,然后针对以上原因,采取下列有效措施: 1) 碰泵、蹩压、用水泥车洗井; 2)提出油层解堵作业设计; 3)对扣若无效,则重新作业; 4)提出改造油层作业设计或换油层生产; 13 5)将活塞放入工作筒,恢复生产; 8修井监督 监督的内容有哪些。 答:监督内容(各项内容都必须有详细的记录): 1)停掉抽油机,卸开采油树; 2)启动抽油机,将驴头停在上死点刹车; 3)用大钩提出光杆卸掉后翻转驴头; 4)起油杆时用一股钢丝绳对井内起出的油杆逐根进行刮蜡,然后 20根一组在油杆桥上摆放整齐;5)检查油杆损坏情况,特别注意丝扣磨损情况,然后记录清楚; 6)卸下活塞,校核根数、规范与设计是否一致; 7)起出油管每 10 根一组在油管桥上摆放整齐; 8)起出深井泵及尾管、母堵后,详细检查完好情况并与设计进行核对,检查时要特别注意丝扣磨损情况; 9)对油管、杆彻底 清洗,除掉蜡、垢及泥质堵塞物; 10)更换不合格油管、杆,深井泵按设计要求交旧领新,下泵前要进行试泵; 11)下油管、杆时涂专用密封脂,每小时下钻速度不大于 30 根; 12)连接紧固活塞,使用滑杆时不将游动凡尔顶死,并上紧防松螺母; 13)活塞进入工作筒时要旋转缓慢下入; 14)连接光杆,要求光杆伸入法兰以下不小于 4 米;15)联井口,翻转驴头,校对防冲距,试抽,要求不碰不挂,井口附件完好,不刺不漏; 计转站基本操作及故障处理 8多级离心输油泵启动安全操作 1)准备所需工具,作好输油前期准备工作; 2)检查泵体周围有 无障碍物,作好启泵前的准备工作; 3)盘泵,靠背轮过轻不上量,过紧盘不动也不行; 4)打开进口闸门,打开放空闸门进行放空直到无压力,液体自然流出为止。 5)关掉放空闸门,打开电源启泵; 6)起压后缓慢打开出口闸门,待压力平稳后方可离开。 7)输油站和收油站要保持密切联系,了解输油压力、输油量、温度变化情况; 8)输油中间改罐,应按先开后关原则操作; 8多级离心输油泵停泵操作 答: 1)与有关站作好联系; 2)关闭出口闸门,进行蹩压; 3)按停止按扭,切断电源; 4)关闭泵的进口闸门; 5)放空; 6)填写有关资 料,作好记录 90、多级离心泵启泵前应做哪些准备工作。 答: 1)检查泵、电机各部件是否完好; 2)检查连轴器同心度(外圆上的偏差一般小于 )、连轴器平面间的间隙(要求 2—— 4mm)、机油室机油、计压仪表等; 3)检查泵的各部紧固是否到位; 4)改通来油流程,关闭出口闸门; 5)盘泵轻便、放空彻底; 6)用撬杠反复检查泵的轴向间隙,观察是否在规定范围之内,并将轴向前撬动,使平衡盘与平衡环打开; 7)输送热油时应在启动前对泵进行预热; 8)检查电压及电机正反转,合闸、启泵。 9多级离心泵启泵后泵压下降,泵不上量的 原因是什么。 答:主要原因:泵内气体没有排空。 处理办法:重新放空直至液体自然流出为止。 9离心泵使用一段时间后,压力排量明显下降的原因是什么。 如何处理。 主要原因:是过滤器空隙太大,原油中的杂质堵塞了泵的一级叶轮吸口。 处理办法:打开泵的低压端,清除叶轮内的堵塞物。 9启泵后输油正常,但压力缓慢下降的原因是什么。 如何处理。 主要原因:过滤器太脏,影响液体通过。 处理方法:停泵清洗过滤器。 9离心泵运行一段时间后,平衡盘磨损,泵串量超过规定范围的原因是什么。 如何处理。 主要原因:由于泵上量不好、 油内杂质多造成泵平衡盘很快拉伤磨损。 处理方法:这种情况应停泵更换平衡盘,校对好平衡盘间隙。 9离心泵运行中平衡管、高压端泵头发烫,泵压下降,泵体内发出异常响声的原因是什么。 原因:一是由于液面过低,跟不上泵的排量,二是由于检查不到位,造成过滤器堵死泵干磨。 这两种情况如不及时处理,轻者造成平衡盘严重拉伤,重者使泵抱死损坏。 14 9输油泵轴承温度过高是什么原因。 答: 1)泵轴与电机轴线不一致、轴弯曲; 2。油田开发管理应知应会问答200问
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日期: 日期: (签字) (签字) 盖章: 盖章: 合同签订日期: 2020 年 4 月 18 日 本合同为供应商与本设备采购单位买卖合同,一式四份,买方、卖方、农业部、中仪国际招标公司各一份。 第二章 合同条款 合同条款前附表 序号 条款号 内 容 履约保证金可采用保函方式,履约保证金不少于合同总价的 3% 付款应按下列条件进行: ( 1)预付款:在签订合同、收到收据及
; ② 油罐车转换操作:当一组油罐车油品快抽尽 时 ,适当关小鹤管阀门,同时打开下一组油罐车门,听到前一组 油罐车鹤管发出进入空气的响声时,迅速关闭鹤管阀门,全部打开下一接收油罐的罐前阀门; ③ 接收油罐转换操作:当接收油罐油品装至接近安全高度时,适当 21 开启下一接收油罐的罐前阀门,并关闭罐前阀门; ④ 输油作业中遇雷雨、风暴天气时,必须停止作业。 并应盖严罐口,关闭有关重要阀门
人,并且那天才上午告诉我,叫我下午放学后留一个班听我的课。 顿觉眼前一片黑暗,赶紧急急忙忙开始准备了。 最终我选择了八三班,上课前告诉自己不要紧张结果还是很不安,因为来了七八个语文老师还有张校长。 一上来就把标题《桃花源记》里的“源”写成“渊”啦,前排的学生小声提醒我,当时感觉很尴尬。 后来慢慢进入了状态,变得得心应手起来,达到“无视”听课的老师的功底。 再后来每天都上课一切变得特别的平常