s3z1-5濮城油田20xx年老区注采调整治理方案(编辑修改稿)内容摘要:
(%)方案符合率(%)油井 水井方案部署 实施完成率(%) 5 ( 1) 新井、油水井措施效果简单评价 该油 藏在剩余油研究的基础上,部署新井侧钻两口,完钻一口,正实施一口,已完钻井 P6C613 井,钻遇深度 3510 米,钻遇沙三中15 层系 油层厚度 米 /16 层,达到是设计要求。 油水井措施实施 31 井次,其中油井 24 井次,水井 7 井次。 油井措施有效井次 17 井次,有效率 75%,年累计增油 104t,主要以压裂为主,实施 13 井次,有效井次 70%,累计增油 104t; 水井措施实施 7 井次,完善井网 1 井次,大修 1 井次,作业调配 2 井次,增加有效水量 104m3,增加水驱控制储量 22 104t,增加水驱动用储量 15 104t,对应油井见效增油 397t。 ① 油井措施效果(有效率 、典型好做法 分析) 截止 20xx年 10 月共实施油水井措施 24井次(有 3 井次未归位),有效率 67%, 累计增油 6068t。 其中压裂井 13 井次,有效率 69%,累计增油 4853t;补孔 5 井次,有效率 60%,累计增油 1031t;下电泵提液 1 井次,累计增油 41t;堵水 2 井次,累计增油 143t。 20xx 年 110 月油井措施效果统计表 措施内容井号 日产液 日产油 含水 液面 日产液 日产油 含水 液面 液 油 日产液 日产油 含水 液面 累积增油(T/D) (T/D) (%) (M) (T/D) (T/D) (%) (M) (吨) (吨) (T/D) (T/D) (%) (M) (T)压裂 5137 2212 157 12 64 1770 压裂 5139 44 1780 1548压裂 5157 2201 1530 76 2157 压裂 6117 1880 5 90 1880 压裂 6152 4 70 2427 12 4 1724 压裂 6153 1978 879 5 1807 压裂 7103 1981 611 96 1947 压裂 744 1 2023 195 509 压裂 77 95 1894 压裂 795 68 2047 386 5 1033 压裂 85 0 100 712 0 7 2104 压裂 P114 2103 7 0 1475 压裂 XP743 1801 94 1650补孔 7137 1746 1 1880 6 2071补孔 7184 81 1960 0 1582 125补孔 725 31 1300 1502 98 1675 补孔 790 4 1819 4 91 2018 补孔 XP625 1469 3 下电泵 PC66011 675 98 1157 堵水 732 2099 1956 堵水 P114 1118 2103 1475 合计 21 52 措施前 差值措施后 目前生产情况 通过 卡封分段 进行压裂改造,实现提高采收率的目的。 针对常压低渗油藏的物性特征,通过压裂手段进行储层改造,是6 提高油藏采收率的有效途径。 方案部署压裂井 6 口,实施 13 口,有效井次 9 口,有效率 69%,累计增油 4853t,日增油 ,单井累增油 389t。 濮 45 块与复杂块,由于构造复杂、储层物性差,我们通过水井前期培养后,进行了潜力层段的卡封分压,取得了很好的效果。 濮 6152 井的 — 解释为干层,厚度 17 米 2 层,我们通过大规模的填砂卡封分层压裂, 压裂层位 ,井段,厚度 /层数 ,破裂压力:。 加中陶 ,平均砂比: 26%。 投球压裂层位: ,井段:,厚度 /层数: ,破裂压力: , 加中陶 ,平均砂比: 20%。 措施后 4mm 油嘴自喷生产,油压 17MPa,日产液 ,日产油 13t,含水 %,下泵生产后,日产液 ,日产油 ,含水 %,动液面 1154m,累计增油 1173t。 油井濮 5139 井措施前生产 S3S8S3Z2,日产液 ,日产油,含水 %。 通过对沙三中 15 油藏濮 45 块剩余油分析,该井区 属于未动用区,剩余油气富集。 通过对水井 6。s3z1-5濮城油田20xx年老区注采调整治理方案(编辑修改稿)
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