质量部上半年工作总结内容摘要:

续改进,获得集团公司二等奖;为提高产品质量、改进工艺方法,针对主定子粘胶后测量不合格、副定子气泡、副定子分层等质量问题制定方案并实施验证,共开出技术联系书 XXX份,为提高产品合格率做出了积极贡献; 2020 年 16 月,共分析处理进货检验和过程检验不合格单 221 份,确保了进货检验个过程检验不合格问题的及时处理。 计量管理: 质量部归口管理测量设备的计划采 购、送检、送修、保养等工作,测量设备的检定委外进行。 现公司测量设备共计 215 件,其中专用量具 9 套。 半年来,共申请采购测量设备 25 件,送检 41 件,送修 2 件,报废 3 件,一次送检合格率为100%。 今年以来公司内部对计量管理工作共进行了 6 次审核,审核发现问题主要是在用量具有超过有效期的不合格现象。 针对此,质量部采取了 2 个措施,一是备用量具,替换送检。 二是与生产任务实际情况相结合,采用生产任务闲暇时插空送检的方式,在不耽误生产任务的情况下,保证所用量具的有效、合格。 今年第一季度,集团公司质量部对我司进行了审查,审查结 果认为我公司计量管理基本符合集团公司的要求。 为提高计量管理水平,公司派计量员定期参加了集团公司的计量培训。 并在 5 月份安装了与集团对接的计量管理系统,将计量管理电子化信息化,该系统具有量具到期报警功能,预防人为差错逾期不检,方便与集团公司统一管理。 环境职业健康安全体系:按年度质量规划要求,公司将于 10 月完成环境/职业健康安全体系的认证。 为此,公司在 3 月邀请集团质量部环境 /职业健康安全体系专家对全体员工进行体系培训,普及体系知识; 4 月识别了危险源和环境因素; 56 月完成了初始评审资料的整理和收集,并着手编 写《环境 /职业健康安全手册》和体系文件;根据体系认证计划,将于 89 月完成内审和管理评审,10 月邀请华信公司进行第三方审核。 产品审核情况: 16 月公司共进行 7 次产品审核,从现场审核情况来看,经过 1 年多体系运行和全体员工共同努力,现场质量问题逐渐下降,工艺纪律明显加强,审核发现的问题从第一次的 23 项下降到第二次的 4 项,第三次的 5 项,第四次的 5 项,第五次的 3 项,第 6 次的 2 项,第 7 次的 3 项。 7 次审核出现问题总数 各项问题所占比例 人 机 料 法 环 45 项 24 项( %) 4 项( %) 10 项( %) 7 项( %) 0 从审核结果来看,“人”、“料”、“法”的问题所占比例最大,质量部将产品审核情况通报给各个部门,各部门需要从归口职能入手,在加强员工质量意识的培训,加强对供方原材料的管理,督促工艺方法的进一步完善方面寻求优化管理方法,从源头杜绝“人”、“料”、“法”等要素对产品质量造成的影响。 从 6 月开始,质量部将继续加大产品审核的力度,每周进行一次产品审核,于周一在公司电子屏公布上周审核闭环情况和本周审核发现问题,促进公司质量管理的持续改进。 : 今年 15 月, 内损金额为 万元,产值为 万元,内部质量损失率 %;外损金额为 0 万元,外部质量损失率 0%。 造成内损最主要的原因有:①工作者操作不当造成的材料、工时损失(如灯塔电机壳体摔坏后返工,灯塔电机下线后电气测试不合格造成线圈组报废),损失金额。
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