焦化厂投产开工方案内容摘要:
氨水试喷组织人员 组长: 2 人 炼焦 1 人 煤气净化 1 人 副组长: 2 人:炼焦 1人 煤气净化 1 人 成员分工:( 1)检查氨水喷洒情况 4 人 ( 2)安装施工单位配合 ( 3)负责安全检查、监督 1 人 冲洗 ( 1)经指挥部同意,确定冲洗时间。 ( 2) 化产 车间预先将机械化澄清槽水温预热至 60℃以上,并做好本车间的冲洗排污工作。 ( 3)炼焦车间做好排污及上升管防水浸准备。 ( 4)冲洗路线: 循环氨水槽 循环氨水泵(高压氨水泵) 循环氨水(高压氨水)主管 2焦炉循环氨水(高压氨水)管 集气管 吸气管 气液分离器 机械化氨水澄清槽 排污 ( 5)要求冲尽管内杂物、泥土为止。 ( 6)在冲洗过程中要关闭所有桥管上的氨水阀门。 ( 7)冲洗完后,通知 化产 车间停泵,关闭各阀门,清除杂物。 试喷 ( 1)冲洗合格后,提前对荒煤气导出系统的氨水喷嘴进行试喷。 ( 2)打开清扫集气管的全部氨水阀门。 *(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 17 ( 3)关闭桥管氨水喷 洒阀门。 ( 4)通知 化产 车间启动氨水泵,缓慢供水,压力升至 ~ 为止,启动高压氨水泵,缓慢供水,压力升至。 ( 5)检查人员分两组,每组两人,一个开氨水阀门,一个检查喷洒效果。 ( 6)对喷洒效果不好的、方向不正确、泄露点等做好记录,并进行处理。 ( 7)检查集气管和吸气管回流氨水量,循环氨水主管压力保持,高压氨水主管压力保持。 ( 8)检查完毕后通知 化产 车间停泵,安排处理存在的问题。 氨水运行 ( 1)试喷处理完成后 ,装煤前循环氨水正常运行。 ( 2)氨水压力保持根据集气管温度及时调节,高压氨水主管压力保持 34MPa以上 ( 3)上升管阀体翻板处于关闭状态,全部用铁丝捆住。 ( 4)经常检查上升管,防止氨水溅入炭化室。 在氨水系统试运转同时要试验事故供水系统。 氨水系统试运转要在开工前 2~ 3 天完成。 七、 蒸汽系统试运转 蒸汽主管送气时,检查阀门开闭时严密性,检查泄漏点并处理 集气管两端通蒸汽管接点与蒸汽接头用胶管相连,待开工时用蒸汽赶集气管内的空气 蒸汽系统的投运,在开工前全部完成。 八、压 缩空气系统的试运转 压缩空气系统的试运转在烘炉中期已进行完毕,因热态工程中先期使用压缩空气。 *(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 18 第三章 焦炉改为正常加热 当烘炉温度达到 800℃ 时,焦炉改为正常加热,将烘炉用测温系统拆除,改为红外线测温仪测温。 一、 改为正常加热的准备工作 人员组织 改为正常加热前一周做好人员组建工作,并对相关人员进行培训,使之能熟练掌握相关工作的操作技能。 人员组织见下表: 焦炉改为正常加热的人员组织表 岗位 人数 职责 说明 指挥长 1 指挥改正常加热的全部工作 副指挥长 2 协助指挥长工作 看煤气压力表 2 看地下室焦炉煤气主管压力 低于 500Pa 报告 看烟道压力表 2 看机焦侧分烟道吸力 低于 50Pa 报告 放 散管 2 开 关放散管 废气系统 8 取石棉板、落废气砣、开旋塞 机焦侧各 4 人 爆发试验 2 联络员 3 炉顶、地下室、操作台 交换机 2 岗位操作 *(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 19 抢修 4 送煤气过程中出现问题的处理 电工、钳工 燃烧检查及记录 15 立火道燃料检查引火等 消防人员 炉前待命 医务及服务 炉前待命 开旋塞 2 开地下室煤气支管旋塞 关烘炉煤 气 2 机焦侧各一 堵炉门烘炉孔 4 炉门班负责 主要工器具准备 工具材料表 爆发试验筒 2 只 火钩 10 把 开旋塞扳手 2 把 钳子 2 把 U 型压力计 5 只( 1000mm) 火柴 50 包 活扳手 2 把 18管钳 2 把 二、 焦炉加热交换系统的试运转 当交换系统检查验收合格后,即可进行无负荷试运转,检查油路系统是否严密、油缸活塞杆的行程是否到位,交换程序是否正确,调节每个程序的运行时间,使其符合设计要求。 在试运过程中还要检查*(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 20 交换拉杆的运行是否平稳,连接部位有无松动或卡阻现象。 在无负荷试运转时,先用手动交换,在处理完各种问题调试正常后,可改为自动交换,以检验自动交换系统是否符合要求,确认没问题后,再使其连续运转 48 小时以上。 在炉温达 550℃ 交换开闭器调整后,交换系统要进行带负荷试运转,为了不影响正常的烘炉操作,在带负荷试运之前,需要将废气 铊提起 180mm 并固定,使 铊 杆拉链提起时能将废气 铊 提起,在拉链松放时 铊 被木棒支撑着不落到底,使烘炉不受影响;再用橡胶石棉板将交换开闭器的进风口盖上,以免 风门盖提起时进入冷空气影响烘炉;另外在交换开闭器试运转前要检查铊 杆的光滑程度,以免 铊 杆脏污或生锈影响试车。 在交换系统带负荷运转时要检查交换拉杆的行程是否符合设计要求(包括废气拉杆与煤气拉杆)、废气 铊 杆及风门盖的提起高度是否合适,相互之间是否一致,是否有卡 铊 现象;交换旋塞在交换时是否开正、关严,旋塞芯子在壳体内的松紧程度是否合适。 在带负荷运行时,还要查看交 换机处油压表上压力的高低,如果油压过高说明交换系统的阻力过大或某个部位卡阻,需要马上停车检查原因,以免拉坏交换系统的某个部件或造成电机、油泵、换向阀及管路等的损坏。 在交换系统调试全部合格后,再固定好有关部位的限位开关(或主令控制器)规定好自动交换的交换周期( 30 分钟)。 在交换系统调试合格后,还要带负荷连续试运转 48 小时,确认无任何故障时,试运转才算合格。 交换机处的油泵及手摇泵,在试运转期间也要进行调试,达到合格为止。 三、 改为正常加热前加热煤气、废气及交换系统原始状态 加热煤气管道 及附属设施全部验收合格,并在改为正常加热前重新检查管道总体严密性: *(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 21 煤气预热器暂不开工,进出预热器的阀门全部关闭,其旁通管阀门全部 开 启: 地下室焦炉煤气主管末端放散管盲板拆除,放散管阀门开关灵活并将阀门关闭: 调节旋塞全部处于关闭状态: 加热煤气主管上取样测压旋塞全关, 临时测用 U 型表已安装 并注水( 1000mm); 相关水封槽注满水,水封槽与煤气管道之间的煤气冷凝液排放管阀门关闭; 交换机置于手动交换状态; 焦炉煤气交换旋塞处于第一种交换状态; 计器各种导管(孔板、取压、调节机等压管)旋塞关闭,改为正常加热 后投运时再开启; 加热煤气管道上引出的其它煤气支管的阀门全部关闭(或安装盲板); 加热煤气管道的碟阀与执行机构断开,处于适当开度并固定(开度根据煤气主管和总管压力临时确定); 1 交换传动系统试运转完毕; 1 燃烧室煤气支管的孔板盒内已按要求安装孔板,并作最后检查(留记录),以免漏装或装错; 1 立火道下喷管上的喷嘴已安装好,并作最后检查(留记录),以免漏装或错装; *(***煤焦有限公司 2焦炉开工方案 22 1 风门挡板已按规定安装好,风门铁板放在石棉板下; 1 分烟道翻板为手动,向炉送煤气前将分烟道吸力调到规定值,并根据看火孔压力和燃烧情况进行调整; 1 分烟道上临时测 吸力的 U 型压力计安装好并注水; 1 准备火柴 50 大包,氧气呼吸器 2 个,泡沫灭火器、对讲机等; 1 地下室焦炉煤气横管按燃烧室编号; 1 蓄热室、交换开闭器的编号已写好; 废气开闭器小翻板开度调整完毕。 四 、 煤气管道吹扫及试压 煤气管道已试压并验收合格,在正式吹扫前 1~2 天可先通压缩空气试吹扫并检查是否泄漏、有否遗漏盲板存在。 五、 送 煤 气转正常加热 向燃烧室送 煤气 步骤如下: 爆发实验合格、压力达 2020P a 以上 进风门已安装规定的铁板 分烟道吸力调至规定值 关闭烘炉 煤气 。焦化厂投产开工方案
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