兖矿国际焦化公司蒸汽管线化学清洗方案内容摘要:

程序为 : 临时管线的配接 第一水洗 酸洗除锈 第二水洗 漂洗 中和钝化通风干燥 检查验收。 第一水洗 目的是清除管道内表面的浮锈、焊渣、砂土及松散的粘附物等,同时在模拟清洗状态下对临时接管处泄漏情况进行检查。 当冲洗水中无粗杂质存在 , 进、出口冲洗水目测不含明显的杂质及悬浮物时 , 则水冲洗结束。 酸洗除锈 目的在于利用酸洗液与氧化皮 (FeO、 Fe2O Fe3O4)、轧制鳞皮、金属碎屑、焊渣等进行化学反应 , 生成可溶性物质 , 以除去铁锈。 第一水洗后 , 立即采用 %二合一清洗剂、 %缓蚀剂、 %还原剂(有效控制 Fe3+杂离子对基体金属的腐蚀)与工业水逐槽配制酸洗液 , 逐槽 注入管道,当管道高点放空出液后(表示管道内已充满清洗液), 在 70~80℃ 下进行循环酸洗,酸洗时间约为 6~ 8 小时。 为测取 酸洗液在整个清洗过程中对设备材质的腐蚀速度 , 从清洗液开始注入系统时起 , 在监视管中应悬挂相当于设备材质的标准腐蚀试片,并安装 保留原始表面状态的监视管段 , 并设专人监护和随时观察。 当监视管段的铁锈经肉眼观察已经除净 , 表面呈铁灰色金属本色 , 并且酸浓度和总铁离子浓度趋于平衡时即为酸洗结束。 此时取出监视管 中的标准腐蚀试片 , 立即用蒸馏水冲洗,并用丙酮擦洗干净存放于干燥器内,待称重计算腐蚀速度。 测定项目 : 项目 测定时间间隔 项目 测定时间间隔 酸浓度 1 次/ 腐蚀率 总铁离子浓度 1 次/ 第二水洗 旨在除去管道内表面的酸洗除锈液 , 直到系统呈微酸性状态。 当出口水 pH, 且进出口冲洗水的 pH 趋于平衡时 , 则第二水洗结束。 测定项目 : 项目 测定时间间隔 项目 测定时间间隔 pH 1 次/ 漂洗 为防止少量铁盐用水冲洗而发生碱式沉积吸附 , 采用 %漂洗剂、%缓蚀剂与除盐水配制漂洗液 , 逐槽注入管道,当管道高点放空出液后(表示管道内已充满清洗液),在加温状态下进行漂洗。 当测定进出口水总铁 (浓度控制在 350ppm 以下 )趋于稳定,则漂洗即告结束。 测定项目 : 20201204 淄博久顺电力工程有限公司 项目 测定时间间隔 项目 测定时间间隔 总铁 (Fe2+、 Fe3+) 1 次/ 中和钝化 目的在于防止酸洗后的活性金属表面再次生锈。 采用 %钝化剂与除盐水逐槽配制处理液(用氨水调节 pH 值 =~) , 逐槽注入管道,当管道高点放空出液后(表示管道内已充满清洗液),在加温状态下进行钝化处理,处理时间约为 3~ 4 小时。 测定项目 : 项目 测定时间间隔 项目 测定时间间隔 pH 值 1 次/ 通风干燥 钝化处理结束后,采用压缩空气顶排除并且妥善收 集并处理废液后,连续吹扫管道直至壁面无残液,干燥为止。 化学清洗废液处理及排放 各阶段近中性的冲洗水可以就近排入化污系统 ; 清洗废液采用 NaOH(氢氧化钠 )中和处理至 pH= ~ 排放 ; 以上 1~ 2 所排放的近中性废液进入工厂化污水系统做统一处理后排放。 化学清洗效果检查与评定 被清洗的金属表面可见部分应清洁 , 无残留氧化物和污垢 , 不出现二次浮锈 , 无点蚀 , 无金属粗晶析出的过洗现象 , 钝化保护膜完整、均匀 ; 可见部位的焊缝无异常现象 ; 监视管应符合 的要求 ;。
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