焊工个人焊接工作总结内容摘要:

焊接速度同步,外壁主加填充焊丝,内壁燃弧跟着保护熔合内壁母材,在凹陷外适当加入焊丝填充,使其内壁与两边母材平滑,经我俩的试验和施焊,顺利保质按期完成该工程。 20xx 年在 xx 糖厂, xx 酵母厂大风管风柜的安装工程中,由于他们的生产工艺的需要,所有风要经无菌处理后再用风管风柜送到生产设备容器中,所以风管风柜施工时的质量要求也很高,所有连接采用焊接形式,大风管和风柜采用的钢材是 厚 的镀锌板,以前我们的切割镀锌板采用的工具是角向磨光机和气焊切割,如采用砂轮切割质量就好,但耗材多,生产效率不高,采用风焊切割,速度就快,但 6 经风焊过热后,切割出来的镀锌板,变形量也很大,装配对接时就要强力对口,焊后变形量也大,为此我提出试用空气等离子弧焊切割机切割,切割出来的效果,热变形量也小,切口更窄,经反复试验,用一支扁铁作为定位尺,将切割喷嘴紧贴镀锌板,起弧切割后紧贴着定位尺拖拉,切割出来的镀锌板比风焊切割出来的更直更快,变形量肉眼看不出,为防止焊接变形创造了有利条件,大大节约了耗材的消耗量,且大大提高 了劳动生产率。 在焊接时,我们以往对镀锌板的焊接材料是 J422 焊条,自下而上焊接,但当期我们为了防止控制其变形量,焊接材料还是 J422 焊条,但我却用倒流焊法,自上而下焊接,焊接电流要比传统焊法适当加大,焊接速度也加大,焊条端要托着焊缝熔池,焊条轻微摆动。 由于焊接速度的加快,热影响区小,焊后变形量也小,焊接速度的提高也大大加快了生产率。 经倒流焊出来的焊缝外观也更光滑,经技术改良后,该工程顺利按质提前完成,由于改良切割出来的钢板快且变形小,焊接采用自上而下焊接,焊缝更美观,变形量更小,深受到业主赞誉,并且为公司大 大节约了耗材,也大大提高了劳动生产率,提高了经济效益。 五、 作为焊工 ,我 还熟悉各种焊接设备的 工作 原理、构造及使用方法,下面以交流电焊机为例 讲述设备的管理 : (一) 焊机原理:交流电焊机的形式主要有动铁式、动圈式及抽头式。 交流电焊机的基本原理几十年来无多大变化,国内外生产和使用的交流电焊机,绝大多数是弧焊变压器式交流弧焊机的形式。 弧焊变压器是一种具有陡峭外特性的特殊降压变压器。 尽管根据其获得陡峭外特性的方法、电抗器与变压器的结合方式及调节电流的方法可分为几种,但基本原理还是一般变压器的基本原理。 ( 二 )焊机故障: 焊接设备一般均 在比较差的环境下工作,因此从客 7 观上讲, 设备 在使用过程中出现一些故障是在所难免的。 究其产生故障的原因,从维修的角度看不外乎以下三种: 1. 内部原因 ; 2. 外部原因 3. 人为原因。 具体来说造成电焊机故障的内部原因主要是: 1. P板上的元器件损坏 ; 2. 可控硅模块损坏 ; 3. 接触器或控变损坏 ; 4. 主变、电抗器等器件损坏 ; 5. 电流互感器损坏 ; 6. 输入组件损坏。 造成电焊机故障的外部原因主要有: 1.外电波动较大,波动范围超过焊机正常工作电压 380V177。 10%以上 ; 2. 电焊 机 控制电缆砸伤 ; 3. 输入输出端子外部接线不实 ; 4. CO2 气体不纯 ; 5. 环境条件恶劣(露天无防护措施使用,在粉尘、油烟较大或有腐蚀性气体场所使用) ; 6. 动物进入机内(蛇、老鼠等) ; 7. 其它金属异物进入机内。 造成电焊机故障的人为原因是: 1. 运输中损 坏(特别是流动作业的用户经常搬运电焊机) ; 2. 使用、保养不当(如操作者或其他人用手拽电缆的方式移动 电焊 机,导电嘴没拧紧等) ; 3. 修理中 P 板上的电位器调乱,或将保险插错位置。 学习了解焊接 环境、焊接 材料、焊接设备、焊接工艺 等 后,本人作为公司工人 技术 骨 干,先后参加了 xxxx 聚脂切片厂; xx 石化厂蒸馏车间技改工程; xx 松下; xx 红塔仁恒锅炉、新机场油库; xx 石化千万吨炼油改扩建一工厂管网; xx 中油洁能太和; xx 液化石油气汽车加油站; xx 液化石油气石槎路汽车加气站, xx 油库等工程的焊接工作, 其中主要如下。
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