工业制备液相色谱仪工厂验收测试方案内容摘要:

日期: 日期: 2.高压输液泵调校记录: 溶 剂: 纯化水: 4℃ 温度: 电子称: 秒表: 溶剂 A 泵调校 第一次调整: 设定流速 500mL/min 1L/min 3L/min 采集质量 5min m= 5min m= 5min m= 实际流速 校正系数 第二次调整: 设定流速 500mL/min 1L/min 3L/min 采集质量 5min m= 5min m= 5min m= 实际流速 题目: DAC300 工业制备液相色谱仪工厂验收测试方案 共 25 页 第 9 页 编码: HP2020C001FAT 替代:无 校正系数 校正参数: ORIGINAL a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a0 溶剂 B 泵调校 第一次调整: 设定流速 500mL/min 1L/min 3L/min 采集质量 5min m= 5min m= 5min m= 实际流速 校正系数 第二次调整: 设定流速 500mL/min 1L/min 3L/min 采集质量 5min m= 5min m= 5min m= 实际流速 校正系数 校正参数: ORIGINAL a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a0 执行者: 复核者: 日期: 日期: 3. 高压输液泵精度测试记录 验证项目 : 输液泵泵的流速精度试验 目的 : 验证输液泵是否符合运行要求。 测试材料工具 : 流动相: 纯水 阻尼器: 过滤器 秒 表: 电子秤 : 储液瓶 : 题目: DAC300 工业制备液相色谱仪工厂验收测试方案 共 25 页 第 10 页 编码: HP2020C001FAT 替代:无 方法: ,运行 进样泵 ,除去液路系统中的气泡。 ,迅速将液路出口移至储液瓶; ,迅速将液路出口移出储液瓶; 5min 质量 M; 3 次,分别按下式计算流量误差和流量重复性偏差 流量误差计算公式 式中: Fa —— 流量误差 (%) M1,M2,M3 —— 每次测量流出的液体质量;( Kg) T —— 测试时间;( min) F0 —— 设定流速。 (L/min) 流量重复性偏差计算公式  %10011 12  nXXXCvnii 式中: Cv — 变异系数 (%) Xi — 第 i次测量的值 ( Kg) X — n 次测量的平均值 (Kg) I — 测量次数序号 n — 测量总次数 测试结果应符合本验证方案的要求。 接受标准: 流速精度 优于 1% 流速重现性 优于 % RSD 结果: 测试条件 流速 =500mL/min 收取 3min 流速 1L/min 收取 3min 流速 3L/min 收取 3min 溶剂 A 泵 1 2 3 流速精度 流速重现性 %1 0 013 0 321   )( FT MMMFa 题目: DAC300 工业制备液相色谱仪工厂验收测试方案 共 25 页 第 11 页 编码: HP2020C001FAT 替代:无 溶剂 B 泵 1 2 3 流速精度 流速重现性 是否达到接受标准 (清晰写明是或否 ) 执行者: 复核者: 日期: 日期: : 验证项目 : 最大工作压力 目的 : 验证输液泵是否符合运行要求。 测试材料工具 : :新配置的纯净水 : :分度 方法: 连接液路系统及 背压器 ,由输液系统输送纯水经 背压器 至废液瓶,调节流量,使压力达到或接近上限值 [至少 80%最大压力 ],压力显示稳定后保 持 15min,用滤纸检查各接头处,应无湿润现象。 接受标准: 最大工作压力 10Mpa 结果: 是否达到接受标准 (清晰写明是或否 ) 附页数量 执行者: 复核者: 日期: 日期: 题目: DAC300 工业制备液相色谱仪工厂验收测试方案 共 25 页 第 12 页 编码: HP2020C001FAT 替代:无 调整安全阀的作用点位置,使作用压强 =10Mpa 安全阀测试: 溶剂 A泵 测试流速 1L/min 2L/min 3L/min 4L/min n 实际压力 Mpa 安全阀作用点, X 未动作,√ 动作 溶剂 B泵 测试流速 1L/min 2L/min 3L/min 4L/min n 实际压力 Mpa 安全阀作用点, X 未动作,√ 动作 执行者: 复核者: 日期: 日期: 万用表 型号编号: 1. 主控箱上电检查: 动作 按下总电源按钮 副箱电源按钮 送电选择 吹扫状态 调试状态 状态 总电源指示灯亮 副箱。
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