2000-20xx年山东电力城网用户供电可靠性规划工作总结内容摘要:

电,平均停电 小时 /户,影响可靠率 个百分点,占全部停电的 %。 7 影响全省 10KV 中压用户供电可靠性的主要因素汇总表 序号 影响 10KV 中压用户可靠率的主要因素 停电比例 % 平均停电时间(小时 /户) 影响可靠性百分点 1 10KV 网架结构的影响,供电半径大 ,拉手线路不能完全达到 N- 1 48. 2 1. 06 0. 012 2 城网装备水平的影响, 10KV 开关无油化率及线路绝缘水平不能完全满足要求 31. 48 0. 6922 0. 0079 3 受自动化程度低的影响 11. 4 0. 2511 0. 00285 4 管理因素的影响 7. 82 0. 1762 0. 002 5 其他 1. 1 0. 0245 0. 00025 合计 100 2. 204 0. 025 第三部分 提高用户供电可靠性的技术措施规划情况及完成情况 本技术措施的制定就是确保 2020 年用户供电可靠性达到%以上,供电可靠性指标规划目标及完成情况见下表。 指标 年份 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 RS1 % 规划目标 99. 975 99. 980 99. 985 99. 99 实际完成 99. 975 99. 984 99. 989 99. 9906 平均停电时间(小时 /户 ) 规划目标 实际完成 2. 17 1. 401 0. 886 0. 824 一、提高 35kv 及以上高压用户供电可靠性技术措施规划及完成情况 (一)提高输电线路装备水平 99 年底现状: 99 年参加统计 35kv 及以上电压等级非合成绝缘子线路 1224公里,占参加统计线路总长度的 65%,影响高压用户供电可靠率平均 个百分点 /公里。 8 规划目标: 规划到 2020 年,统计范围内使用合成绝缘子线路长度达到1785 公里,占 35kv220kv 线路参加统计长 度的 %以上。 规划2020 年至 2020 年,每年更换 375 公里非合成绝缘子,每年可以提高可靠率。 三年共增加合成绝缘子线路 1125公里,可以提高供电可靠率 个百分点。 实际完成: 实际三年共增加合成绝缘子线路 3532 公里,完成原计划的314%,比原计划多增加 2407 公里,详见下表。 35kv 110kv 220kv 合计 增加 长度( km) 比例(%) 长度( km) 比例(%) 长度( km) 比例(%) 长度( km) 长度( km) 2020 年 1278 36 2847 60 5277 66 9402 2020 年 1563 43 3455 64 6065 69 11083 1681 2020 年 1860 51 3737 68 6657 72 12254 1171 2020 年 2088 55 3757 70 7089 75 12934 680 三年共增加合成绝缘子长度( km) 3532 (二)提高变电设备装备水平 提高变电设备免检修、免维护比例 99 年底现状: 99 年底全省 35110KV 变电站仅有 49 座是 GIS 型式,组合化比例为 %。 规划目标: 加强推广采用免检修、免维护设备如 GIS 组合电器、 SF6 开关、真空开关等。 实际完成: 近三年大量采用免检修、免维护设备如 GIS 组合电器、 SF6 开9 关、真空开关等,共增加 47 座 35110KVGIS 变电站, 35- 110kvGIS变电站由 1999 年底的 49 座增加到 2020 年底的 96 座,组合化比例达到 %,其中构成城市主网架的 110KV 变电站组合化率达到36%;同时 220kv 变电站也逐步大量采用 GIS 设备,截至 2020 年底,全省已有 19 个 220kv 变电站采用 GIS 设备。 另外,全网增加 SF6开关 2559 台,增加真空开关 303 台。 提高 35KV 开关无油化率 99 年底现状: 99 年底全省城网有 538 台油开关、无油化率仅为 26%。 全网有1574 台油开关,无油化率仅为 %。 规划目标: 更换全部 35kv 油开关,到 2020 年 35kv 开关无油化率 100%。 实际完成: 更换 1182台油开关, 2020年城网 35KV开关无油化率实现 100%,全网 35kv 开关无油化率达 %,详见下表。 1999 年- 2020 年全网 35kv 开关情况一览表 单位:台 SF6 开关 真空开关 少油开关 多油开关 合计 1999 年 321 212 718 856 2107 2020 年 786 522 520 431 2259 2020 年 1487 531 320 348 2686 2020 年 1608 515 313 215 2651 2020 年 1821 515 216 176 2867 四年共增加无油、减少油开关 1500 303 502 680 2985 由上表可 知,四年共减少 1182 台 35KV 油开关,城网 35KV 开关无油化率虽然实现 100%,但全网未达到 100%的目标,主要原因是受资金制约,对于仍然能够运行且不危机电网安全的油开关暂不10 立即更换。 提高 110220KV 开关无油化率 99 年底现状: 99 年底在山东城网有 411 台油开关,其中 164 台运行 20年以上。 全网共有油开关 1536 台,无油化率为 %。 规划目标: 淘汰所有 运行 20 年以上的 110kv220kv 油开关。 计划 2020-2020 年每年更换 57 台运行 20年 以上的油开关, 02 年更换剩余 50台。 今后新上 110kv- 220kv 开关,全部采用无油开关。 实际完成: 所有运行 20 年以上的 110kv- 220kv 油开关全部淘汰, 包含部分不到 20年但运行可靠性差的油开关,四年共更换 786台 110kv、220kv 油开关,其工作量远远超过更换 164 台油开关的规划目标,无油化率达到 86%。 详见下表。 1999 年- 2020 年全网 110220kv 开关情况一览表单位:台 SF6 开关 少油开关 多油开关 110kv 220kv 110kv 220kv 110kv 220kv 1999 年 449 348 909 242 1 0 2020 年 655 442 789 169 1 0 2020 年 1024 562 525 116 0 0 2020 年 1212 660 403 89 0 0 2020 年 1508 733 309 56 0 0 四年共增加无油、减少油开关 1059 385 600 186 1 0 (三)消灭单电源变电站 11 99 年底现状: 99 年底有 17 个 35110kv 单电源变电站 规划目标: 至 2020年 在 城镇及以内消灭 35kv110kv单电源变电站和单变压器变电站,全部实现双电源供电。 实际完成: 上述 17 座单电源变电站全部改造完毕,但由于资金原因,在城网中,近几年新建的 100 座变电站中有 8 座为单电源,所以虽然规划初存在的单电源变电站已经全部改造完毕,同时又新增加了 8座单电源变电站。 (四)消灭变电站卡脖子现象 消灭单变压器变电站 99 年底现状: 99 年底全省有 17 个 35110kv 单变压器变电站 规划目标: 至 2020 年 在 城镇及以内消灭 35kv110kv 单变压器变电站,全部实现双主变(多主变)供电。 计划 2020 年及 2020 年每年改造单变压器变电站 6 个。 三年改造 17 个单变压器变电站。 实际完成: 全省 17 个单变压器变电站有 16 个进行了改造,济宁龙桥变电站虽然未进行改造,目前也有第二台变压器在现场运行。 消灭变压器过载现象 99 年底现状: 有 5 座 变电站运行超过 20 年, 1 座变电站变压器过载卡脖子。 12 规划目标: 至 2020 年彻底改造完运行 20 年以上变电站,无 变压器过载、卡脖子问题现象。 对 全省现有 5 座运行在 20 年以上, 1 座变压器过载变电站进行改造。 实际完成: 全省 5 座运行 20 年以上变电站中,已对 3 个站进行了改造,有 2 座未改造,原因如下: 北镇变电站负荷很轻,处于线路末端,由于道路改造等原因,市政府规划中属于搬迁工程,从电网规划角度属于异地改造项目,其负荷近几年已经部分转移。 110kv 无棣变电站位于趸售无棣县,行政区域属于农网供电范围,但资产属于市局,三年城网工程结束后由于资金紧张,在城网项目中只能暂时考虑城区、开发区直供部分 ,未顾得上考虑该站,计划近期安排改造。 110kv 沙营变电站变压器过载已经改造,由 2 万更换为 5 万 KVA变压器。 综上所述,当初的四项七条规划措施全部完成。 规划中的单电源、单变压器变电站虽然已经按照更换改造完毕,但同时由于受资金制约,近几年新建变电站大多为单电源和单变压器,出现了老的单电源、单变压器变电站改造了,而新建变电站又出现了单电源、单变压器供电新问题,详见附件五表 1。 (五)提高高压用户可靠性技术措施及完成指标汇总如下: 13 1999 年度 规划到 2020 年度 到 2020 年实际完成 提 高线路合成绝缘子水平 有 1413 公里非合成绝缘子线路 共增加 1125 公里绝缘子线路 ,减少停电 小时 /户 ,提高可靠率 百分点 增加 3532 公里合成绝缘子线路 更换 35KV油开关 有 538 台35KV 油开关 共更换 538台 35KV油开关 ,减少停电 ,提高可靠率 实际更换 35kv 及以上油开关 1182 台,增加SF6 开关 1500 台,增加高压真空开关 303 台 更换 110KV- 220KV 运行 20年以上油开关 共更换 145台 110KV,19台 220KV 油开关 ,减少停电 小时 /户 ,提高可靠率 实际更换 786 台110220KV 油开关,增加 1444 台无油开关。 改造单电源变电站 改造 17 个单电源变电站 ,减少停电 小时/ 户 , 提 高 可 靠 率 改造 17 个单电源变电站 改造单变压器变电站 减少停电 小时 /户 , 提 高 可 靠 率 改造 16 个单变压器变电站 改造运行 35年以上变电站和过载变压器 共改造 6 个变电站,减少停电 小时 /户 , 提 高 可 靠 率 百分点 改造 3 个运行 20 年以上变电站,改造 1 个卡脖子变电站 ( 六)如果没有该规划,上述措施不能有计划的实施,也就不能有组织地解决,每年不可能提高 个百分点,使 RS1 有可能仍在 %徘徊。 二、提高 10kv 中压用户供电可靠性技术措施规划及完成情况 (一)完善供电网架,优化配电网络,到 2020 年,城网供电必须全部达到 N- 1 要求,具体措施分析如下: 14 99 年底现状: 99 年底城网只有 727 条 10KV 线路实现了手拉手,平均 公里 /条、 公里 /段、 18 户 /条、 户 /段、 6748KVA/条。 规划目标: 计划 20202020 年每年增加 240 条拉手线路,三年增加拉手线路 719 条。 今后所有新增加线路达到拉手条件以后投入运行。 拉手原则:在 10kv 主干线路加装分段开关、环网开关和环网开关柜,平均分 23 段 /条,平均不超过 公里 /条, 公里 /段,用户数不超过 56 户 /段 ,当负荷密度较大时,按照负荷密度分段,平均负荷不超过 2200kva/段。 实际完成: 20202020 三年增加拉手线路 668 条(包含对原来未拉手线路进行拉手改造)。 新增加的 501 条 10KV 线路达到拉手条件以后投入运行。 通过在 10kv 主干线路加装分段开关、环网开关和环网开关柜,到 2020 年,全省城网线路。
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