纸厂总工程师述职报告内容摘要:

;电 1134 度,比计划降低 度。 水耗 吨,比计划降低 吨;蒸汽消耗 吨,比计划降低 吨;硅酸钠消耗, 比计划降低。 加强纸机系统清洗 杜绝 危害 系统稳定运行 和 成 品质量 的 隐患 针对纸机系统清洗这一问题 ,我们制定了《系统清洗暂行规范》,要求对抄纸的停机清洗情况进行了逐项检查;在检查过程中发现的问题,及时通知抄纸当班人员进行重新刷洗,直到检查合格为止。 通过系统洗车的规范管理 ,抄纸车间系统洗车的情况大有改观,特别是白水盘、滤液槽 、 白水 6 槽等重点部位的清洁情况大有改善,杜绝了存在严重影响系统稳定运行和危害成品纸质量的生产隐患,提高了生产效率。 今年责成技术部组织完成了打浆优化、 OBA使用效果 对比、国产淀粉的上机试验、 ASA 试验、表面淀粉试验、表面施胶剂实验、滑石粉投加方案、抄纸车间纤维回用技术方案等技术改造 优化工作,完成各种方案报告五十余篇,对生产工艺技术的提高和领导决策起了重要的参考作用。 (二)加强培训 认真考核 严格控制成品纸质量 质量是企业永恒的主题,我们公司历来强调以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益。 针对纸机车间各部门 多为刚毕业的大学生问题,我及时责成技术部制定详细的专业培训计划,采取多种方式进行培训,有的去其它造纸企业实习培训, 有的在公司内部进行现场培训,加强纸品质量检验标准及判定标准系统培训,利用收集纸病 的纸样,并装订成册,进行直观感性认知培训 ,还定期进行岗位安全知识培训。 通过培训, 使员工理论与实践相结合, 工作能力大大增强。 制定《成品纸质量判定标准》、《产品外包装质量标准》、《纸病手册》等质量 控制 方面的规章制度,完善 成品纸质量管理 体系。 多项措施并用,加大质量控制力度。 第一 , 通过质 7 量管理考核及生产流程控制来控制质量。 要求员工填写事故报告单、质量反馈单及质量事故跟踪单,对车间进行考核。 规范车间自检员制度,提高操作人员的质量意识,使产品的抄造、复卷 、分切、整饰及包装质量得到改善和提高;第二,注重成品纸检验过程体系的监控,加强与生产部门的沟通工作,产品的控制过程做了质量检验记录,实现生产过程中产品的可追溯性。 第三,在完成车间平板工段现场放置温湿度仪,定点定时观察空气的温湿度变化情况,如有大的变化,及时通知车间操作人员在没打件的件纸上覆盖 塑料薄膜,以防纸张因吸潮出现荷叶边现象。 经过以上种种措施的实行, 化机浆车间 全年质量指标超额完成公司考核指标。 白度合格率 %,游离度合格率%,裂断长合格率 %,松厚度合格率 %,成浆浓度 %。 抄纸车间 抄造率 双胶静电纸 %,涂布纸%, R 标率 双胶静电纸 %,涂布纸 %,成纸率双胶静电纸 %,涂布纸 %。 完成车间 复卷 合格率双胶静电纸 %,涂布纸 %,切纸合格率 双胶静电纸 %,涂布纸 %,回抄率 双胶静电纸 %,涂布纸 %, 入库 R 标率 双胶静电纸 %,涂布纸 %,成纸率 双胶静电纸 %,涂布纸 %。 ( 三 )积极研究 国家政策 努力 争取 国家资金。
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