质量部年终总结内容摘要:
的工作及业务 ,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。 新的一年,新的挑战,思维、观念、模式也要不断地更新,与时俱进。 金融风暴是一个危机也是一个机遇,企业发展除了管理优化、设备优化、方法优化,人同样也要优化。 就像杨总说的人要进步,除了学习还是学习,所以人员优化的前提必须通过不断地学习,不断地实践,不断地积累经验,提高自身的综合素质水平,才能跟得上社会的发展,企业的发展。 那么 2020 年的重点: 工作除了日常工作的正常开展之外,就是对人员的教育训练,对此我部门已做好年度的教育训练计划,针对性 地实施培训,使每一个作业人员掌握更多的知识和操作技能,以求在实际的工作中能多功能化、能独当一面的完成各项任务; 严格依照 ISO 条款要求进行作业,并对生产现场的协调和监督; 建议公司成立一个样品确认小组,负责关键原物料及本公司开发新产品样品的设计、检验、试验、实验,由技术部、品管部、采购部抽调相关人员兼职,对于产品的充分性、适用性、可靠性及合理性等方面的验证; 响应公司要求,积极推动绩效考核管理制度,并对相关人员进行有效的绩效考核; 协助 制造部培养一支集品质意识、成本意识、操作技能、学习型的团队,从而提高生产效率,产品品质,减低相关的成本,为企业的健康发展做出努力。 品质部主管年度总结 总结部份( 2020 年度部门主要的工作事项重点成绩的评述、好的方法及经验的总结) : 在过去半年中每周一三五 8:30 分进行的来料与过程标准磨合取得不错的 成绩,在这项措施推出后,生产线投诉的类似 “ 标准不统一 ” 的事情得到了很好的预防。 职能组: IPQC\FQC 组,加强过程质量状况监督,进一步推动了品质事故的迅速处理,可以有效 地完善信息反馈机制。 目前由于 IPQC\IPQC 人员的专业知识以及能 力质素尚不能达到要求,发挥作用有限。 这也是 2020 年努力的一个方向。 3. 客户投诉: 客户平均每天投诉 3 次,批退品质事故频频发生。 明年将会以客户占投诉次数或者批退来统计,这会更好的体现我们的产品品质状况 . : 客户验货合格率平均为 %不良主要原因是电气与外观一直不能满足要求所致。 ,所以在 2020 年管理评审时提升目标到 95%,这将会成为今年的主要目标,全力达成。 另外考虑到,综合品质成本考虑,我们会采取平缓的放宽外观标准,在不让客户察觉的情况下逐渐回归产品的正常要求水平。 一次验货合格率: QA 验货合格率为 92%,较去年有很大的提高。 这与公司领导支持的一系列改善是分不开的。 从效率提升,历史遗留问题的不断跟进和处理,工程部,生产技术,采购, QA 都做出了相应的贡献。 : 过程综合合格率为 %,虽然效果不是很明显,体现了过程能力的提升,体现了我们 IPQC、 FQC 的价值,也是提升 QA 验货合格率和客户验货合格率的前提,是重中之重。 7. 来料检验合格率: 来料检验合格率为 %,主要原因是注塑不良。 一、存在的问题(本部门在工作过程中存在或阻碍部门、公司 发展的主要问题) 内因:由于部门人员质素参差不齐,给管理上带来一定的难度。 以及大多呈现偏内向性 格的特点,再加之专业能力质素水平整体不高,造成了与其它部门沟通解决问题时效果不理想,这是我们自身必须克服的问题。 再加之我的经验尚浅,相信这一切在 2020 年将会有不错的改观。 外因:第一,公司产品种类多,批量小,以及产品生命周期短,给品质管理带来了一定的难度;第二,人员品质意识不高,未做到全员参与,发生品质问题就认为是品质人员该解决,而与己无关,这样的品质意识亟待提升;第三,供应商杂,质量管理水平不高,物料问题多, 这也给品质管理带来了一定的困难。 第四,程序文件以及职责不熟悉,这也是公司管理水平的一种体现,所以让全员都熟悉标准的作业流程,将会是今年工作的一个重点。 二、 2020 年部门努力的方向计划纲要(该部新一年的工作重心安排指引) 针对过去一年的品质工作总结,从以下几个方面来提升品质水平。 ,提升品质意识: 贯彻品质理念,提升品质意识,我们采取加大培训的力度,内容主要包括质量体系文件和品质理念的宣导。 2.提升品质专业技能能力: 培训 QA 内部员工,提升整体的品质知识水平,以及分析问题和解决问题的能力。 培养有潜质的 QE 成为好的帮手,提升他们的知识层面,以及各种管理及事物处理技巧。 3.主抓品质目标的达成情况以及对策的有效性: 过程品质目标的达成情况是体现一个工厂制程能力的重要衡量标准,所以过程能力提升是诸多工作中的重点。 今年的实际战果是 %,本年度计划达成 93%。 6.提升领导力和团队协作能力: 通过培训,学习,以及组织业余兴趣小组及活动等来增进同事间彼此了解,必要情况下也可以组织跨部门的横纵向互动活动。 第 2/5 页 品质经理的年度个人总结 20200107 一、概述: 本人自 2020 年 7 月初 进入 XXX 公司担任板卡品质部经理,半年的时间转眼即逝,这半年的工作显得十分地充实,既有付出又有收获,既有成绩又有不足,既有得心应手的一面,又有显得棘手、磕磕碰碰的地方。 展望 2020 年我对自已还是充满信心,对工作充满激情,对公司充满希望。 二、 2020 年工作总结: 不同理念的引入与产生的碰撞: 我从事多年的品质管理工作,我始终认为品质是以 “ 品质理念 ” 为指导的, 有什么样的品质理念,就有什么样的行动,如果理念是错误的,那么我们怎样去努力工作都是 “ 白费力 ”。 在这几个月的时间里,我是十分注重引入好的品质理念的 ,也一直试图在改 变我们的中、高层的干部,人的理念的改变是困难的,有时需要求一个慢长的过程,甚至会产生十分激烈的碰撞,但只要我认为是对的,我会努力朝这个方向走下去,这些列举如下: ① 、 “ 品质是制程出来的,而不是检验出来的 ” ,这句看来十分简单的话,好像谁 都会说,但能真正理解、真正指导我们的工作就不是哪么容易。 在 9 的三个月份里,我们事业部里十分浓厚地流传着一句话: “ 我们就是没有办 法做好,所以才设 QC 来检, QC 要给我们堵住。 ” 当这句话由工程/生产两 位经理达成共识后,品质就真的只有靠 “ 检查 ” 出来了。 十月中旬QC划归 生产部后,指望QC来检的声音暂时平息下来,品质改善开始朝自已要做好 的方向发展,但这些还需要一个较长的适应期。 ② 、 “ 品质监督 ” 与 “ 源流管理 ” 之争论,在板卡事业部内部流行着一种主流的 论调: “IPQC 监督不到位 ” ,甚至是出了问题,只追究 IPQC 责任,而制造者 却 “ 逍遥在外 ”。 此种论调的进一步发展是:每一个人做任何一件事的任何 一个步骤都要找一个人来监督。 更有极端的论调: “ 我是小偷,就等警察来 抓,你抓不到我,就是你警察的问题 ”。 这是与正确的品质理念背道而驰的, 我们要自主做好、我们要从源 流管好,逐步减少品质检验人员。 目前,在这一认识上是有所进步,但需要坚持,因为人的思想是十分顽 固的。 ③ 、品质责任之界定,出了品质问题,究竟要不要分清楚责任。 品质、工程、生 产对同一件品质问题,所负的责任的多少是否要区分。 从盛总到汪经理, 常说 “ 不要分责任 ” ,甚至是说 “ 不要推责任 ” ,更有 “ 三个 100%” 的理论。 我主张:在大家的素养还没达到至高境界的时候,责任还是要划分的,只 有责任分清楚,才有改进的动力,值得一提的是,我们生产、品质、工程 在主导解决品质问题的责任上达成如下共识: a、不良率小于 5%时,由生产部主导改善 b、不良率在 5%10%时,由工程部主导改善; c、不良率大于 10%时,由品质部主导改善; 不同的工作方法的引入: 第 3/5 页 ① 、 5S 推动的方式方法,自 8 月份起引入如下的方法: a、用 QCC 活动的方式,发动全员参与; b、逐步推进,一项一项推进; c、先制订标准,再执行标准; d、以生产部为主体等; 5 个月来 5S 活动还是收到了明显的成效,但其中也有波折,在汪经 理的引导之下,目前整体还是朝健康的方向稳步发展。 ② 、品质例会的形式的改变,以前是采用总结报告式的方 式,现在改用个案问题提 出检讨的方式,更能务实地解决问题,通过会议达成的共识,又解决了很多问题,目前这一会议形式正在影响着厂务会议的召开的形式。 ③ 、培训的方式方法,带入如下的想法; a、培训计划要切实,不要追求量多; b、教材要审核,讲师的师资要认定; c、承办单位要有服务意识; d、培训要用行政职能来推动; 这些建议虽有带来一定的效果,但无奈因为人资部游离在板卡事业部 之外,不能全力来配合,后期会继续推动这些; ④ 、插机引入互检方案,使插机的不良率明显下降,目前的 8 条插机拉,有 6 条拉 的 FQC 批退率(插 机不良)均下降到 1%以下,此项工作还要进一步的推动,让插机互检更落实,插机不良更低,目标是 %以下。 ⑤ 、引入作业指导书分步图示的方法,降低了测试工位的测试不良,目前的测试不 良率已大大下降, 8 条插机拉仅有 2 条的不良率还未降到 1%以下。 ⑥ 、修改生产通知单的格式,有效地预防了因指令模糊造成的批量性品质事故。 品质部组织职能的变更: 我们的品质部在实际意义上来讲,之前应叫 “ 品质检验部 ” ,目前正引导向 “ 品质控制部 ” “ 品质保证部 ” 方向的转变,品质部现在扩张及准备扩张的职能如下: ① 、品质工程分析:增加了 DIP 和 SMT 两名 QE 工程师,展开品质分析,从而有力推 动工程部实施工程改善,目前 DIP 的 QE 尚不太理想,今年尚需进一步调整。 ② 、计划承接品质系统、品质方面的全员培训、内部品质稽查等工作。 ③ 、加强了零件工程师的职能,今年将承接零件评估方面在开发和工程两段留下的空档。 ④ 、 05 年 10 月将 QC 回归给了生产线,让品质的制造责任更清晰,从而使品质部的 重心可以向预防和控制进行转移。 ⑤ 、 SMT 的 FQC 和 IPQC 整合为一个组长管,有利于 SMT 的品质控制。 ⑥ 、 IPQC 将工作重心由抽查、首件核对改向巡检与预防控制。 四、班组建设与团队士气的提升: 通过几次的干部调整和多方面的培训引导,品质部目前呈现良好的团队士气, FQC、 IPQC 和 SMT 的两个组,团队士气较高,员工有较好的凝聚力和向心力,目前稍差一点的是 IQC 组,现已调派一名很有朝气、富有活力的小女孩去带队,有望在一、两个月内取得成效; 品质部的团队士气可以从以下几个方面来说明: a、元旦晚会,品质部除 IQC 组以外,各组共排练 8 个节目,有 4 个节目上了 第 4/5 页 晚会,并获得一个第二名,一个第三名。 b、每次 5S、盘点等活动,品质部都是积极参加,非常活跃,甚至成为5S 的主导人员。 c、组长对所属员工有较高的威性,员工都能积极配合组长。 d、品质经理属 “ 空降 ” 人员,与陈金主管保持十分良好的合作关系,品质部的组长、工程师、文员对经理、主管的配合性都很好,干部之间也都保持 良好的合作状态,这些是十分难得的。 五、部内培训与人才输出: 品质部组织了两个层次的部内培训:主管、经理、工程师对组长和员工的培训、 组长对员工的培训,通过这些培训,员工的工作技能提升了,稳定度提升了, 品质部对生产部等部门展开了大量的培训; 在几个月里,品质部向外输送的管理人员有 6 人之多, 如:工程资料员: XXX、 D 拉组长: XX、 SMT 助拉: XX、生产文员: XX 等。 六、个人工作不足: 本人进入裕达富即带有 “ 先天不足 ” ,不懂 DVD 生产工艺,未从事过SMT,这些 都是对本人自我的挑战,但是这些不足仍带来工作的不利影响。 本人的不足之处如下: 本有 “ 先天不足 ” ,但在这半年的工作之中,学习与提高有限,特别是对 DVD 的原理仍是一知半解。 工作有坠入事务之中的感觉,现场亲临较少。 本人外在表现温和,但也常常容易激动,甚至冲动。 理解、分析能力甚佳,但记忆能力稍弱,特别是不善于记产品型号,数 字之类的东西。 沟能协调能力也略显不足,如:与人资部、工程部、生产部的碰撞较多,有时也顶撞上级。 坚持力有时显得不足,常有 “ 退而求其次 ” , “ 迂回前进 ” 的想法。 性格过于直爽,容易得罪人,有时会将简单问题复杂化,阻碍问题的顺利解决。 上述的这些不足,都会在今后的工作中努力地改善。 七、 06 年工作重点: 继续引入正确的品质理念,引导板卡部的相关人员走入正确的工作方向,以 “ 理念引导 ” 推动工作进步。 全面修订品质系统文件,推动各部门完善三阶 /四阶文件的制订,让工作走向 “ 法制化 ”。 大力开展部 内培训和对整个板卡事业部的培训输出。 开展品质成本统计、分析、控制的专案工作。 推动专案品质改善小组活动。 推动提案改善。质量部年终总结
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……( 7) i H Z i iQ k C G …… ( 8) 式中 : Fs― 滑坡 稳定系数; Gi― 第 i 计算 条块滑体所受的重力 与建筑等地面荷载之和 ( KN/m); Ri― 第 i 计算条块滑体 的抗滑力( KN/m); Ni― 第 i 计算 条块 滑体在 滑动面 上 的法向分力( KN/m); Ti― 第 i 计算 条块滑动面上的滑动分力( kN/m)
产要求。 * 自购材料的质量目标:必须达到国家标准或专业部颁标准,线路施工验收规范以及设计技术要求。 27 质量管理机构及主要职责 现场质量管理机构图 质量管理机构 主要职责 :本工程第一质量责任人。 * 负 责按公司质量手册、程序文件和本工程实际,建立和实施质量保证体系。 * 负责工程质量内部审核工作。 *.负责实行质量奖惩。 2. 队技术人员:是工程质量保证体系具体组织实施者。 都匀供电局
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