常减压装置停工方案内容摘要:
时停运 塔底泵,防止泵抽空时间过长,再开时不上量或抽坏密封。 ( 3) 原油切断进料后,随时停运抽空的侧线、回流泵。 ( 4)做好运行泵的运行维护工作。 退油扫线 A、班长 ( 1)联系罐区退油扫线。 ( 2)向上级汇报停工情况。 ( 3)扫线中,塔底退油时做好协调工作。 ( 4)按照进塔管线首先吹扫的原则,合理安排给汽顺序及时间。 B、常减压 ( 1)原油切断进料后, 立即从进装置阀后给汽向初馏 塔扫线,与罐区联系后,从阀前给汽向罐区扫线。 ( 2)初底泵停后, 从炉 101 二路进料控制阀处给 汽扫向常压塔,初底拿净油后,从初底抽空阀后给汽扫向常压塔。 ( 3)打开减底泵出口联通阀,减压炉前给汽吹扫,以后常底 拿油直接送入减顶系统。 ( 4)关闭各侧线液控手阀,从抽空阀后给汽吹扫,待回流吹扫干净后再扫侧线。 C、司炉 原料切断进料后,即从 E112/1, 2,初顶泵出口燃料油引油阀后给汽,扫向减压塔,初底泵进口。 D、司炉 ( 1)改好除三塔以外的泵的扫线流程。 ( 2)按照通知,三塔底泵随时启动及停运,送完油后,按班长要求改好其扫线流程。 ( 3)进行泵体吹扫。 3. 7 蒸塔、蒸罐 A、班长 ( 1)组织检查进塔容器的管线是否吹扫干净。 ( 2)做好人员分工,协调各岗位工作。 B、常减压 ( 1)常压部分 a、具备条件 :炉 101 炉管、中段回 流 、过汽化油线吹扫干净停汽。 b、准备工作 ① EC10 102 空冷器停运, E131/1, E132/1,2 停水放空 ② D10 103 存液拿净后停泵。 ③ 关闭:泵 10 10 10 10 10 10 10 10110 出口泵,预热阀,过 汽 化油去减压塔手阀, E10 1010 10 10 1 114 出口阀,副线阀。 ④ 用下列阀门排空:初底、常底、泵 102~ 110 出口 放空阀, D10 103 切水排污阀,罐顶放空阀、初顶常顶放空阀, 初常顶回流控制阀低点排空阀。 ( 2)减压部分 a、具备条件:常 底 重 油线,炉 102 炉管,各回流、燃料油管线 吹扫干净并停汽。 b、准备工作 ① E140~ 142 停水放空,泵 111 停运, D104 内存水放 净。 ② 关闭下列阀门: E10 10 11 11 120 出口阀门、副线阀,泵 112~ 11 130 出口阀,各回流控制阀后手阀、副线阀。 ③ 用下列阀门排空:泵 112~ 11。常减压装置停工方案
相关推荐
间。 要顺利实现聚合釜密闭技术,必须解决聚合釜自动防粘釜喷涂技术,选用高效防粘釜剂,解决聚合釜自动水洗技术及聚合釜下料不完全的技术问题。 密闭技术聚合釜放料最好采用泵输送,在聚合釜放料结束时可以通过泵压力或电流得出,这样可避免放料不净造成水洗废料单耗高的问题。 年产 1 万吨 PVC 糊树脂聚合工艺设计 11 此设计中聚合釜的密闭技术 采用双位防黏釜喷涂设备和双位自动高压水设备
乳清析出的速度;延长酸奶的保存期限。 冷却的方法大体分为直接冷却法和预冷冷却法两类。 冷却工序的 第 10 页 共 33 页 重点 是轻拿轻放,防止震动。 即使完全成熟的凝固型酸奶在运输与销售过程中也要注意这一点。 冷藏和后熟 冷藏的作用还有促进香味物质产生、改善酸奶硬度的作用。 香味物质的高峰期一般是在制作完成之后的 12~24 h,它是多种风味物质相互平衡的结果,这段时间称作后熟期。
肪。 因为提取物中除脂肪外,还含有色素、蜡、树脂、游离脂肪酸等物质。 三、仪器与试剂 ① 索氏抽提器 ② 电热恒温鼓风干燥箱 ① 无水乙醚或石油醚(沸程 30~ 60℃ ); ② 石英砂 :粒度 ~ ,二氧化硅的质量分数不低于 99%。 ③ 滤纸筒 四、实验步骤 1.滤纸筒的制备 将滤纸剪成长方形 815cm ,卷成圆筒,直径为 6cm,将圆筒底部封好,最好放一些脱脂棉,避免向外漏样。
),湿度低于 8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。 没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ( 2)所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经甲方、监理及设计单位同意。 所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要 求。 ( 3)外墙装饰脚手架已搭设完毕。 ( 4) 施工流程:基层清扫处理 —— 涂刷界面剂 ——
础。 二是加强协调,形成整体宣传合力。 在宣传期间,采取市县联动,报纸和电视联动,强化了水利发展的良好氛围。 XX市电视台从 7月 21日至 25日在 XX新闻推出水利发展新跨越专题报道, XX日报也加大了对水利方面宣传报道的力度。 同时, XX市等县(市、区)也通过联办、协办等方式与当地报刊、电视进行水利发展方面的宣传报道,在社会上营造了较好的水利发展舆论环境。 三是效果明显