夹层配料罐验证方案内容摘要:

功率: 3KW 3KW 平台制作与安装等现场完成,罐支架牢靠。 管道连接密闭;分别注入自来水于内腔和夹套无渗漏现象;用泵抽药注到贮罐, 传送性能。 标注罐内最大及有效容积(附表 I): 运行及性能确认: 加入药液,而后开启搅拌泵,听电机搅拌装置无杂声和异常情况,密封处径向 摆动符合要求。 按操作规程,加入酒精(适量),在不同搅拌混合时间下测混合液最后静置分 离效果,比较得 30 分钟时较节省能得且搅拌充分。 负载运转 5H 后,检查发现: 减速机无异常 声响,运转平稳,密封部位摆动量小于 1mm。 电动机温升符合设计要求。 试验人: 日期: 验证结论: 验证小组成员签字: 14 公司验证委员会意见: 签字: 年 月 日 附表 I 罐内最大及有效容积记录表 位置 距离 (cm)最低点为 0 面 容积 (L) 结 论 a 最大容积为 L, 有刻度显示容积为 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 b d 检测人: 复核人: 日期: 15 三效节能浓缩器验证报告 编号: SOP 06 1003 起草人: 起草日期: _________ 审核人: 审核日期: _________ 批准人: 批准日期: _________ 河南惠新制药有限公司 16 引言 概述: 生产厂家:浙江瓯海制药机械厂 制造日期: 本司编号: HXT11 型号: SJN1000 型 岗位定置:浓缩室 本设备用于药材提取后,药液由稀溶液在此三次加热循环浓缩,料液不断 蒸发,浓度得到提高,直到所需的比重由出膏口出膏。 验证目的: 检查并确认安装符合设计 要求。 检查并确认罐内真空及其功能。 运行确认和性能确认。 验证罐内温度及压力。 文件 三效节能浓缩器使用说明书 三效节能浓缩器标准操作规程和维修保养规程 三效节能浓缩器清洗规程 入库验收表、购货合同、设备技术档案 检查人: 日期: 仪器、仪表: 各称 规格 厂家 状态 真空表 杭州江南压力表厂 校验合格 温度表 0100℃ 杭州富阳仪表总厂 校验合格 仪表经许昌市计量检定所校验合格,合格证存于质量保障部。 验证内容: 、安装确认: 序号 验证内容 规范和设计要求 验证结果 1 设备规格、材质 1000kg/h; 304 不锈钢 达标合格 2 设备有关资料 图纸、制造资料齐全 达标合 格 3 设备内部构造 光滑无死角钝化处理 达标合格 4 安装地点、环境 浓缩室一般环境,便于清洁 达标合格 5 常水管道 配套合理,便于操作 达标合格 6 真空管道 配套合理,便于操作 达标合格 7 蒸汽管道 配套合格,便于操作 达标合格 8 真空压力表 灵敏准确 达标合格 9 温度表 灵敏准确 达标合格 10 料液管道 配套合理,便于操作 达标合格 11 验证人签字 及日期 结论:以上项目全部符合要求,验证结论为安装合格。 17 三效浓缩器进行性能确认记录 表: 序号 验证内容 规范和设计要求 验证结果 1 2 1 进料口 进料方便,封闭严密 √ √ 2 出料口 出料方便,封闭严密 √ √ 3 常水管道 阀门灵敏可靠,无泄漏,顺利进水 √ √ 4 真空管道 阀门灵敏可靠,无泄漏,顺利通畅 √ √ 5 蒸汽管道 阀门灵敏可靠,无泄漏,顺利进汽 √ √ 6 真空压力表 灵敏准确 √ √ 7 温度表 灵敏准确 √ √ 8 料液管道 阀门灵敏可靠,进出顺利 √ √ 9 冷凝排水管 阀门灵敏可靠,排放顺利 √ √ 10 设备情况 均 可清洗 √ √ 11 料液管道清洗 管道可以清洗,可放净积液 √ √ 12 备 注 √ 表示合格 13 验证人签字 14 验证日期 结论:以上项目全部符合要求,验证结论为运行性能均良好合格。 气密性试验: 目的:检测三效节能浓缩器气密性 方法:真空泄漏法 判定标准: I(罐公称容积) It 罐总容积 Qlmax 允许泄漏量 1000L — 1400L 200L 步骤: 密闭浓缩器,关闭进料阀(进液阀)、蒸汽阀、放水阀等,只留下真空管 道系统畅通,抽真空,待真空度达最大并稳定后,亲关闭全部阀门,计时并记 录真空度 P1,保持一定时间,记下真空值 P2,按下面公式计算: Δ P Ql = V Δ t 式中 Ql—— 罐内气体泄漏( l/s) Δ P = P2P1( mmHg) V—— 反应罐总容积( l) Δ t—— 保持时间( s) 若 Ql Ql max 为合格。 试验实测: 密闭罐后,抽真空达 ,记下真空度 P1=( mmHg),过 10 分钟后, 18 记下此时真空度为 P2=662mmHg(即 MPa),则: Δ P P2P1 Ql = V = V = 1000= Qlmax= 200l Δ t Δ t 600 故浓缩器气密性合格。 试验负责人: 日期: 检查并验证罐内温度及压力 方法、步骤: 开启真空设备,打开真空气体通道,关闭放空阀和放汽阀、出膏、放 水等真空泄漏通道;将一效、二效、 三效真空表压达 ,先开 启一效进料阀,料液先进一效,当料液上升至蒸发室下中视镜一半, 关一效进料阀,开启蒸汽进口阀长温加热,同时打开二效进料阀,物 料进入二效蒸发室下中视镜一半处,关闭二效进料。 依次三效物料到 下至中视镜一半处,关进料阀,开启冷却水阀,对蒸气体进行冷却, 开始浓缩。 物料在三个蒸发室内浓缩,达到动态平衡,分别记录其温 度、压力, 看是否满足设计要求。 实验记录: 记录: 日期: 一效 二效 三效 真空度 MPa 蒸汽温度 ℃ 78℃ 71℃ ℃ 真空度 MPa 蒸汽温度 ℃ 80℃ 70℃ 60℃ 结果:由实验知,三效浓缩器其温度和压力能达到设计要求,验证合格。 验证结论:经验证,三效浓缩器材质、运行性能指标达到设计要求,并对生产适用,。
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