xx年浙江发电厂节能技术监督迎峰度夏检查小结内容摘要:

叶同时加强检查,注意可能应力集中产生裂纹。 华电半山:原 5机 6瓦瓦振时有超标 ,现已处理,目前 4机 6瓦瓦振 100MW时 46μm。 建议加强监视,观察变化趋势。 嘉 华发电 : 6 号机主机 8 号瓦温度偏高, DCS 上显示达到 96℃ , 11 号瓦振动105μm。 5 号机主机 9 号瓦 X、 Y 方向振动大,各为 113μm和 102μm左右。 3 号机推力瓦工作面温度 10 个点仅第 5 点显示正常。 建议加强监视,关注趋势变化。 台州发电: 7 机组 4 瓦大修前不定期出现振动较大情况,大修后振动稳定但仍较大,最高达 125um,且随负载提高而变大,初步判断靠背轮连接可能有滑移现象。 建议加强监视,有待下次检修时处理。 台州发电: 9 机高旁阀阀芯有裂纹,存在安全隐患。 原有选型存在缺陷,电厂外加工后更换,后又发现裂纹,现已换原厂备件,有待观察。 建议联系制造厂家提出整改措施。 浙能兰溪: 2 机组 4 高调门开度超过 50%, 2 轴承振动会增大,而且振动呈现波动无法稳定状态,机头前轴承箱中有异音。 进行一系列试验,确定采用1234 的高调门阀序,同时将 4 高调门的开度在 DEH设定高限在 40%。 同时根据厂家说明书将 2 轴承温度报警值从 100℃ 修改为 107℃。 建议有检修的机会检查轴瓦,调整间隙,提高其承载力。 2 机调节器设定在 93%左右,前箱处有间歇性异音, 5 月底停机前通过试验发现 2 机 4 高压调节阀开至 %~%异音,对 2机 4 高压调阀解体检查,预启阀完好,阀杆与阀套间隙正常,阀杆与十字头顶部有一定间隙,加了 垫片后消除。 开机后,重做试验, 4 调阀在 16%左右开度2020 年浙江发电厂 节能技术监督迎峰度夏检查小结 第 12 页 共 29 页 时,仍发出异响,目前已修改阀序,同时保持 40%上限,异音消失。 需继续加强监视。 浙能乐清: 3 机油动机漏油。 建议联系制造厂家提出消缺方案。 浙能镇海: 4 机 4/5/6 轴承振动较大,基本在 150um 左右。 建议检查轴瓦间隙,提高轴承稳定性,有机会进行动平衡。 华能玉环: 3 机在冬季真空偏高的工况下, 3 瓦振动偏高。 电厂增加 2 个真空针形破坏阀,适当降低真空后,振动好转。 现 3 瓦瓦振 ,偏高。 在目前振动情况下,可以运行而不用处理 ,但要密切监视振动变化,包括轴振、瓦振。 华能长兴: 4 机润滑油压偏低, 4 号瓦轴承回油温度报警。 建议有检修机会时清洗润滑油管路,并对冷油器进行壳侧清洗。 5 存在的问题与建议(根据第六部分内容,按下表统计) 本次迎峰度夏检查中 ,热机专业技术人员 共发现问题 162 项, 其中 涉及浙能集团 问题 95 项;按专业分, 锅炉专业 70 项,汽机专业 92 项。 详细如下表示。 专业 共多少项 技术监督 管理方面 影响机组安全性 影响机组经济性 全 省 能源集团 全省 能源 集团 全省 能源 集团 全省 能源 集团 锅炉 70 40 4 4 31 16 35 20 汽机 92 55 0 0 47 33 45 22 6 各单位存在问题及处理意见或建议汇总表(按单位列出) 2020 年浙江发电厂 节能技术监督迎峰度夏检查小结 第 13 页 共 29 页 序号 单位 专业 存在问题 意见及建议 1 北仑第一 /北仑第三 /浙能北仑 锅炉 三期磨煤机 ZGM133G 磨煤机运行时电流晃动偏大。 相关建议:检查蓄能器的充氮压力;验证目前的磨辊加载力是否合适,是否有优化的可能;验证磨煤机目前使用型线是否合理,以及对磨煤机出力等参数影响。 2 锅炉 百万机组低负荷工况下,目前氧量 测点的代表性不佳。 建议 在机组检修期间,能按网格法要求,增加氧化锆测点,以求提高氧量测量值的代表性。 3 节能 600MW 亚临界机组在耗电率方面尚有一定的节能潜力。 实施改造,优化运行,以降低三大风机、 电除尘和凝泵耗电率。 4 汽机 7 机 1高加正常疏水调节 阀易堵塞 目前 7机正通过给水加氧处理方法使金属管壁形成稳定的保护膜来解决这一问题,待给水加氧方法充分实施,高加疏水中铁离子浓度明显下降后确认是否有效。 5 汽机 7 机 低压旁路阀阀体多次出现裂纹,运行一段时间后可能再次产生。 电厂已与制造厂协商确定更换阀体。 在正式更换前,应根据此前出现裂纹的分布规律和出现频率,加强监视,并做好安全和应急措施。 6 汽机 2 机真空严密性超标 已查明 8 轴承区域指向轴封套底部连接汽缸处法兰面泄漏。 建议尽快消除已查明漏点,在基础上扩大查漏范围,并全面检 查与真空系统相关的管、阀运行状态。 7 汽机 6 机低压旁路阀 A阀后温度高。 建议对比 6机 B 侧低旁和 7机低旁 A、B 阀后温度测点位置以及相应的低旁阀前蒸汽、阀体金属温度,以此判断阀后温度是否受阀体导热影响,并利用下次停机机会对 6A低旁阀进行解体检查。 8 汽机 汽水系统部分阀门存在泄漏。 建议对检修期间消漏过的阀门进行复查,并对消漏措施和工艺进行总结,以进一步提高消漏成效。 为提高机组运行经济性,建议对未安排检修机组的汽水阀门进行全面查漏,关闭部分不影响机组正常运行的内漏气动阀的阀前隔离阀或气动阀手 轮,如主汽预暖阀、部分管道疏水阀等。 9 汽机 4 机双循泵投运时凝汽器循环水出口阀开度偏小影响经济性。 如开大出口阀,循环水流量增加,循环水温升下降,机组背压下降将使运行经济性提高。 而循泵功耗也将因出口压头降低而减少。 总体而言,机组运行经济性预计有所提高。 建议 4机满负荷运行时全开凝汽器出口阀进行试验性确认。 2020 年浙江发电厂 节能技术监督迎峰度夏检查小结 第 14 页 共 29 页 序号 单位 专业 存在问题 意见及建议 10 浙能嘉兴 /嘉华发电 锅炉 600MW 对冲炉存在一系列问题,3 炉的 掉焦,烟温偏差,水位波动,尾部烟道积灰和二级减温水较设计高 10~ 30t/h 等。 旋流燃烧器的特殊性,建议从冷态试验开始全面调整,以改善风平衡和煤粉平衡。 11 锅炉 1 机组 A/B 引风机同电流下,静叶开度为 %,偏差大。 建议在机组检修期间作进一步调整,特别是消除两侧风机静叶的实际角度偏差。 12 锅炉 600MW 机组飞灰可燃物偏高。 建议关注煤质,煤粉细度,以及磨煤机运行状况,以降低飞灰可燃物。 13 节能 600MW 送风机有一定节能潜力。 建议电厂以提高风机效率、改善风机偏离设计工况运行的现状为目的,联合风机厂家,开展风机转子和电机改造的论证 工作。 14 汽机 5机组由于氢气纯度偏低,排补氢导致补氢量较大。 运行建议: 侧油泵出口再循环门,适当调低氢侧油泵出口油压,使氢侧油压略微高于空侧油压即可,然后再利用各自的平衡阀,使空氢侧的差压达到在规定范围之内。 15 汽机 1 机凝汽器端差大。 建议讨论采用化学清洗等解决措施,提出具体实施方案。 16 汽机 3 号机低旁 B 内漏。 建议检修时加强管理,尽可能的把阀体内清扫干净。 17 汽机 4 发电机定冷水流量缓慢下降问题。 这种现象在使用东汽机组的其它电厂也有存在,具体原因还需要进一步深入探讨,建议择机进行定冷水流量测试,以便于进一步分析。 18 汽机 振动瓦温等方面问题。 6 号机主机8 号瓦温度偏高, DCS上显示达到96℃ , 11 号瓦振动 105μm。 5 号机主机 9号瓦 X、 Y 方向振动大,各为 113μm和 102μm左右。 3号机推力瓦工作面温度 10 个点仅第5 点显示正常。 建议加强监视,关注趋势变化。 19 汽机 1 号机机头 ASP 压力偏高( ) ,现 EST 通道试验暂停。 建议有检修机 会时检查管路及节流孔,以排除异常。 2020 年浙江发电厂 节能技术监督迎峰度夏检查小结 第 15 页 共 29 页 序号 单位 专业 存在问题 意见及建议 20 浙能兰溪 锅炉 各机组空预器阻力冬季异常,对引风机出力及安全性有一定影响。 相关建议:( 1)冬季极限工况下应考虑提高二次风压,以提高温升;( 2)提高空预器转速,以提高排烟温度;( 3)配置暖风器,充分考虑暖风器的型式和材质选择。 21 锅炉 炉侧有高温腐蚀现象。 相关建议:( 1) U字型配风方式;( 2)适当提高送风机出口二次风压力和增大锅炉通风量;( 3)适当加强吹灰频率。 22 节能 600MW 送风机有一定 节能潜力。 建议电厂以提高风机效率、改善风机偏离设计工况运行现状为目的,联合风机厂家,开展风机转子和电机改造的论证。 23 锅炉 1 机组一次风机和送风机 A/B 同电流下,动叶偏差在 8%左右,偏大。 建议在机组检修期间作进一步调整,特别是消除两侧风机动叶的实际角度偏差。 24 汽机 3 机由于发电机转子原因, 8 瓦轴振偏大。 小修时已将发电机转子进行匝间短路处理,处理后振动达优秀,后振动有增加现象, 现 8X 轴振 90μm、 8瓦瓦振 80μm 左右, 基本回复到原有水平。 建议有停机机会时 对发电机转子进行匝间 短路处理,并 检查轴瓦,作动平衡试验加以解决。 25 汽机 2 机组 4 高调门开度超过 50%, 1/2轴承振动会增大,而且振动呈现波动无法稳定状态,机头前轴承箱中有异音。 进行一系列试验,确定采用 1234 的高调门阀序,同时将 4 高调门的开度在DEH设定高限在 40%。 同时根据厂家说明书将 1/2 轴承温度报警值从 100℃ 修改为 107℃。 建议有检修的机会检查轴瓦,调整间隙,提高其承载力。 26 汽机 2 机调节器设定在 93%左右,前箱处有间歇性异音, 5 月底停机前通过试验发现 2 机 4 高压调节阀开至%~%异音,对 2 机 4 高压调阀解体检查,预启阀完好,阀杆与阀套间隙正常,阀杆与十字头顶部有一定间隙,加了 垫片后消除。 开机后,重做试验, 4 调阀在 16%左右开度时,仍发出异响,目前已修改阀序,同时保持 40%上限,异音消失。 需继续加强监视。 27 汽机 2 机定冷水流量 下降问题。 现 1 发电机 10 年 3 月 B 修时进行酸洗后,流量明显上升(达额定 91t/h),准备继续观察后续变化,若效果良好 2 机可借鉴。 28 汽机 4 机主控在 85%左右位置,调节系统有波动不稳定。 建议做流 量特性试验,修正流量特性曲线,改善配汽特性以适应 AGC调节的快速响应要求。 29 汽机 4 号机低旁 B 内漏。 建议检修时加强管理,尽可能的把阀体内清扫干净。 2020 年浙江发电厂 节能技术监督迎峰度夏检查小结 第 16 页 共 29 页 序号 单位 专业 存在问题 意见及建议 30 浙能乐清 锅炉 3 炉 500 MW 工况下,空预器烟气侧差压在 ~,较同类型机组偏高。 建议尽快对脱硝侧参数进行控制。 31 锅炉 1/2 机组一次风机和引风机,以及2 机组送风机 A/B 侧动(静)叶偏差 5%,部分达到 10%的。 建议在机组检修期间,安排动(静)叶零位校准。 32 节能 一次风机有一定节能潜力。 相关建议:( 1)校准风量;( 2)规范磨煤机启停制度;( 3)考虑合理开大热风门的方式,以减小节流损失。 33 汽机 振动瓦温等方面问题。 1 号机主机 2 号瓦温度偏高, DCS上显示达到 9498℃。 2号机 9 号瓦 X方向振动大,为 120μm左右。 建议加强监视,关注趋势变化,有检修机会择机消缺。 34 汽机 2 机组顺序阀投入尚不稳定。 大修前 2 机组现顺序阀无法投运,主要原因是进行阀序试验时存在2 瓦瓦温高的情况,现已可按1243 的阀序投顺序阀。 建议联系制 造厂和中试院,继续摸索,以期圆满投用。 35 汽机 3 机真空严密性不合格,现开 3台真空泵运行。 建议组织人员查漏消缺。 36 汽机 3 机油动机漏油。 建议联系制造厂家提出消缺方案。 37 汽机 3 机补汽阀无法投用。 建议联系制造厂家提出消缺方案。 38 汽机 3 机凝泵投变频振动大。 建议联系制造厂家提出消缺方案。 39 汽机 机组循泵优化可作进一步考虑,可作一系列试验在机组经济性和厂用电率之间寻优。 建议可在对比三泵两机和四泵两机运行经济性情况下,确定合理的循泵投运数量。 40 汽机 2 机组 8 低加正常运行时事故疏水阀开启,开度均 25%左右。
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