xx年年度大修总结内容摘要:

在原有 18 支喷射器的基础上,对再生槽喷射器重新布局,并增加两支 PSC系列 脱硫再生专用 喷射器 ,将下部脱硫液出口抬高 500mm;⑷对再生槽的喷射器进行了更换,全部改用 PSC 系列 脱硫再生专用 喷射器 ;经过对脱硫系统综合改造,各项工艺指标均能达到要求; 使脱硫系统能力大幅度增加,从现在 25%掺烧新桥矿高硫煤可以提高到80%新桥矿煤进行原料气的生产,每年可掺烧高硫煤 89 万吨(新桥矿煤价比其它几个矿低 5070 元左右) ,节约生产成本 510 万元左右,加之尿素脱硫剂、 脱碳脱硫剂、脱碳碳丙液等消耗明显减少,尿素等后 6 系统设备腐蚀问题解决,减少因系统硫化氢高对高负荷生产的影响等因素,改造效果非常显著。 合成车间针对压缩机段间水冷器换热效果差,本次将 36M50压缩机段间水冷器改造为蒸发式冷凝器,使各段温度降低 1015 度,增大了压缩机的实际打气量; 36M50 压缩机段间冷却器出口温度偏高的问题得到了较完满的解决,每年能为公司节约各项维修费用、电费及停机损失等 266 万元。 少影响产量 240 台时,多生产合成氨 1330 吨。 氨合成塔内件使用周期已到,触 媒活性差, 本次大修主要对 合成高压圈进行了以下综合改造:⑴合成塔内件改造为南京国昌化工科技有限公司提供的 GCR112 型 216。 1200 氨合成塔内件 ; ⑵采用 临朐大祥精细化工有限公司生产的 NC 型φ 1200 塔 DNCA 型氨合成催化剂,并根据新合成塔内件情况选购催化剂;⑶根据新合成塔内件操作特点和内部结构情况,对原合成塔外管线进行针对性改造 ; 改造后效果显著。 提高了合成氨产量,优化了各项工艺指标,降低了氨合成塔的操作压力,由原来 29MPa 降至 27MPa;液氨产量每日提高 30 吨,动力消耗中电耗降了 50 度 /吨尿素。 液氨利润 100 元,电 元计算, 30 吨 320 天 100 元 =960000 元 ; 50 120200 吨尿素 =2622020元 ; 全年效益合计: 960000+2622020=3582020 元 当前甲醇水冷排为套管式水冷排,换热面积为 480m2 ,由于内部结构不合理,加上公司合成氨系统循环水质量差,套管内结垢严重,造成换热效果差,水冷却器出口气体温度高,甲醇在醇分离器内不能有效分离,造成甲醇产量偏低,并且把一部分稀醇带入精炼系统铜液 7 中,影响铜液成分。 根据生产实际情况和场地位置,在原甲醇水冷排西侧增加两台蒸发式冷凝器,原甲醇 水冷排淘汰,高压管线利用原总管线加支管与蒸发冷链接, 原使用水冷排时甲醇气体进口温度 80℃ ,出口温度最高时达 52℃ ,蒸发式冷凝器投入使用后,甲醇气体进口温度 75℃ ,出口温度 32℃ 左右 , 大幅度提高了甲醇产量,优化了各项工艺指标,甲醇醇分离效果更佳,增加了甲醇系统 生产 负荷,改造效果非常显著,每天多生产甲醇 3040 吨,按每吨甲醇利润 100 元,全年效益 30 吨 320 天 100 元 =960000 元 ; 利用废弃的 2 个液氨储槽改造为净化车间脱硫液储槽,使停车时脱硫液无法排放影响停车处理时间、外排造成环境污染得 到解决,大幅度节约了停车时间,并有效的解决了环境污染问题; 尿素车间长期受汽提塔换热管泄露影响,本次大修将新汽提塔 、甲胺冷凝器更换,并根据新设备进行管线配置,彻底解决了汽提塔泄漏 造成尿素系统 23 个月停车一次的问题; 目前运行 30 天左右,运行状况正常,满足生产需要, 更换后预计年可创经济效益 360 万元。 尿素车间 解吸塔上部腐蚀严重,经常泄露,造成尿素停解吸,对生产稳定、环保造成极大影响,且内部填料腐蚀后,残渣对 P115 泵稳定运行带来很大影响,本次大修将内部上段填料改造为陶瓷填料,并将上段全部更新,基本 解决了解吸系统存在的问题; 1尿素车间。
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