地铁围护桩施工方案经典内容摘要:
底填筑 30cm~ 50cm 左右厚的粘土,分层夯实,然后安设护筒,周围用粘土填筑,其埋置深度不小于 m ④、利用护桩拉线绳定出桩位中心,再用线锤将 桩位中心点引至孔底。 中铁十八局长春地铁 1 号线 围护桩 施工方案 11 ⑤、用吊车吊放护筒至空内,用线绳连接护筒顶部,吊垂线,用吊车挪动护筒,使护筒中心基本与桩位中心重合,其偏差不大于 3cm。 ⑥、护筒位置确定后,吊垂线,用钢卷尺量测护筒顶部、中部、底部距离垂线的距离,检查护筒的竖直度。 护筒斜度不大于 1%。 ⑦ 、四周夯填完成后,再次检测护筒的中心位置和竖直度。 ⑧ 、测量护筒顶高程,根据桩顶设计高,计算桩孔需挖的深度。 钻机就位及钻孔 ( 1)、采用旋挖钻机,钻机定位准确、水平、稳固,钻具中心和护筒中心重合。 钻机定位后,用钢丝绳将护筒上口挂带在钻架底盘上, 成孔过程中,钻机塔架头部滑轮组、回转器与钻头始终保持在同一铅垂线上,保证钻头在吊紧的状态下钻进。 ( 2)、成孔直径须达到设计桩径,选用外径小于桩体直径 50mm 的锅体 , 锅体保证圆度。 ( 3)、钻具的导向装置良好,保证成孔垂直度,采用经纬仪校正钻杆垂直度。 ( 4)、钻孔施工“跳孔”进行,保证桩身砼浇注后 24 小时内,其周围 (桩径 )范围不被扰动。 同时在施工中选择与地质条件相适应的泥浆。 砂土和较厚夹砂层中成孔,泥浆比重控制在 ~ ,在容易塌孔土层中成孔时泥浆比重控制在 ~ ,施工中经常测定泥 浆比重,并测定其粘度、含砂率,根据不同土层加以调整。 携渣的泥浆通过沟渠流入沉淀池,沉淀后一部分泥浆二次使用,一部分废弃。 泥浆比重根据地层适时调整, 中铁十八局长春地铁 1 号线 围护桩 施工方案 12 确保砂层的稳定。 也可以抬高水头高度或投放粉状材料,钻机孔内旋转拌合。 ( 5) 、 旋挖钻水下成孔提钻时,先停置 1~ 3min 慢提,防负压吸垮孔壁。 提土后及时输浆,变换水头防冲垮孔壁。 ( 6) 、 成孔、 成孔检查 成孔达到设计标高后,对孔深、孔径、孔壁垂直度、沉淀厚度等进行检查, 检测前准备好检测工具,测绳、检孔器等。 测绳采用钢丝测绳, 20米以内测锤重 2Kg, 20 米以上测锤重 3Kg。 测量护筒顶标高,根据桩顶设计标高计算孔深。 以护筒顶面为基准面, 用测绳测量孔深并记录, 测量时测量五处(中心一处,四周对应护桩各测量一处)孔深按最小测量值,当最小测量值小于设计孔深时继续钻进。 现场技术人员应严格控制孔深,不得用超钻代替钻渣沉淀。 用 检 孔器检测孔径和孔的竖直度, 检孔器对中后在孔内靠自重下沉,不借助其他外力顺利下至孔底,不停顿 ,证明钻孔符合规范及设计要求,如不能顺利下至孔底时,用钻机进行扩孔处理。 检测标准:孔深、孔径不小于设计规定;钻孔倾斜度误差不大于 1%;沉 渣 厚度符合设计规定 : 对于直径≤ 的桩,≤ 300mm;对于直径> 的桩或桩长> 40m 或土质较差的桩,≤ 500mm。 桩位误差不大于 50mm。 ( 7) 、清孔 ①、 孔底清理紧接终孔检查后进行。 钻到预定孔深后,必须在原深处进行空转清土( 10 转 /分钟),然后停止转动,提起钻杆。 ②、 注意在空转清土时不得加深钻进 ,提钻时不得回转钻杆。 ③、清孔后,用测绳检测孔深。 中铁十八局长春地铁 1 号线 围护桩 施工方案 13 ④、 钢筋笼安置后灌注前再次检查清孔情况,若不合格,则进行第二次清孔。 用测锤测量。 钢筋笼制作与安装 ( 1)、桩纵向钢筋搭接采用闪光对焊,接头位置正确;定位加筋与纵筋焊接,钢 筋笼整体焊接,外侧需设铁垫块,一次整体吊装就位,焊接及加工钢筋笼偏差按规范要求执行。 ( 2)、 钢筋笼采用 25T 汽车 吊车安放,起吊钢筋笼时,吊钩处用滑轮和钢丝绳连接钢扁担,勾挂钢筋笼。 起吊用双吊点,第一吊点设在骨架的上部,使用主钩起吊。 第二吊点设在骨架的中点到三分点之间。 起吊时,先起吊第一吊点,将骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。 待骨架离开地面后,第二吊点停止起吊并松钢丝绳,直到骨架与地面垂直后第一吊点停止起吊,解除第二吊点钢丝绳。 ( 3) 、缓慢移动钢筋笼, 将钢筋笼吊 到孔位上方 ,对准孔位、扶稳,缓慢下放, 依靠 第一吊点的滑轮和钢筋笼自重,眼观 使钢筋笼中心和钻孔的中心一致。 ( 4) 、以护筒顶面为基准面,量测钢筋笼,当 钢筋笼到达设计位置时, 焊吊筋 固定 , 防止砼浇注过程中钢筋笼上浮。 (5)、 钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为: 主筋间距177。 10mm;螺旋筋间距177。 10mm;骨架外径177。 l0mm;骨架倾斜度177。 %;骨架保护层厚度177。 20mm;骨架中心平面位置 20mm;骨架顶端高程+20mm,骨架底面高程177。 50mm。 砼灌筑(直升导管法) 中铁十八局长春地铁 1 号线 围护桩 施工方案 14 ( 1) 、 安装导管 砼采用 直升导管法 ,导管内径为 200300mm,螺丝扣连接。 ①、 导管使用前使用气泵进行水密承压试验。 试压前将导管一头封闭,从另一端将导管内注满水,用带有进气管的导管封闭端头将导管封闭,将气泵气管与导管进气管连接,加压至 (压力不小于孔内水深 倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力的 倍,按 40 米水深压力进行试压,试压压力为。 )。 持压 2 分钟,观察导管有无漏水现象。 ②、检查导管外观,导管内壁应圆滑、顺直、光洁和无局部凹凸。 局部沾有灰浆处应清理干净,有局部凸凹的导管不予使用。 ③、导管试拼、编号 根据护筒顶标高,孔底标 高,考虑垫木高度,计算导管所需长度对导管进行试拼(标准导管长度一般为 4m、 3m、 、 2m、 1m、 ),符合长度要求后,对导管进行编号。 试拼时最上端导管用单节长度较短的导管( ),最底节导管采用单节长度较长的导管( )。 ④、导管采用吊车配合人工安装,导管安放时,眼观,人工配合扶稳使位置居钢筋笼中心,然后稳步沉放、防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁。 导管居中安放入孔,导管底距孔底高度控制在 35~ 40cm ⑤、导管高度确定后,用枕木调整导管卡盘高度,用卡盘将导管卡住。 ( 2)、砼的拌合、运输 ① 、混凝土拌合前,由试验室提供混凝土配合比。 中铁十八局长春地铁 1 号线 围护桩 施工方案 15 ②、 测定 拌合料场 砂、石的含水量,换算施工配合比,交付拌和站严格按 施工配合比拌制混凝土。 ③、混凝土拌合坍落度控制在 180~ 220mm,水泥用量不小于 360kg/m3。 每车混凝土出站前,试验室试验人员,检测混凝土的出站坍落度和出站温度,不合格不予出站。 混凝土出站时,。地铁围护桩施工方案经典
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