入厂煤采样装置改造方案内容摘要:

改造 项目实施后, 委托 华东电力试验研究院有限公司进行 鉴定合格后,由电力工业华东发电用煤质量监督检验中心发证后,能作为 煤炭 对外 贸易 决算的依据, 能 有效地维护了公司利益,同时为 切实保障机组的燃 煤的经济供给提供了准确的、标准的依据。 通过对破碎机的筛板更换和调整,将 煤样的破碎粒度 控制在 6— 13mm 之间,避免 破碎 颗粒偏小而引起的水分损失。 通过对采样器、落煤管、一次给料机、破碎机、缩分器等改造,降低入厂煤采样装置的堵塞率,增加设备的投用率。 但 由于 白源煤 的粘度大,机械采样设备在采取该煤种时堵塞率会加大。 根据燃料部 2 月 25 日至 3 月 20 日采样对比来看,目前机采煤样的水分均低于人工采样( %),呈单向偏差。 通过这次密封改造,将机械采样关口的水分损失降低,最大程度降低水分损失。 五 、 改造内容 浙江浙能长兴发电有限公司 入厂煤采样装置改造方案 5 为了规范 江浙能 长兴发电有限 公司入厂煤取样工作,使所取煤样更具代表性、公正性,并减少取样工人的劳动强度,有效维护企业利益,切实保障机组的燃煤的经济供给。 根据标准, 采样器尺寸:无论何种采样器,其开口尺寸应不小于火电厂发电用煤最大粒度的 3 倍。 我们, 分析了国外机械采制煤样装置 按 煤最大粒度 为80mm,该 采样头应调整至 250mm, 采样头的结构形式, 在刮板两侧加上侧板成箕斗形, 并在在刮板上加装一块硬橡皮, 使其与胶带面接触, 这样可获得完整煤流断面, 不存在分流和溢出现象, 以 保证不留底煤,达到最好的采样代表性。 在 采样 头下部皮带安装三 组托辊,使其对称,解决采样断面不清晰,输送带表面煤样刮不干净的问题。 缩分皮带机原拉姆齐采用的为底部敞开式皮带缩分器,样品容易混样且水分损失大,粉尘也相当多,建议由密闭式皮带缩分器来取代。 将 缩分器换成不锈钢材质,减少磨擦系数。 同时在其侧面开一小口,装上带有插销的小门,一旦发生者煤,运行人员清理十分方便。 将 一次给料机 皮带 延 长 (采用 密闭式皮带机) , 落煤管反向朝后,使落煤点在皮带的后部, 可起缓冲作用, 把煤均匀地传送给破碎机, 并可克服组分 分离现象, 提高缩分精 密度。 疏 通 器一 次 给 料 机破 碎 机落 煤 管挡 板浙江浙能长兴发电有限公司 入厂煤采样装置改造方案 6 一次给料机 皮带 与落煤管的接口采用无缝连接,同时对一、二次给料机的 周围和侧密封进行改进,将所有可能与外界接触部位进行隔离,避免子样与外界接触来减少水分损失。 破碎机部位 调整改造 破碎机筛条间隙, 将间隙扩大至 20mm— 25mm。 一方面 解决了 煤样的破碎粒度 (控制在 6— 13mm) , 将破 碎粒度 稳定至标准范围内,可以将水。
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