合成氨
=(标 )= kmol 出低变炉催化床层的变换气干组分的体积: V 总(干) =+++++=(标 )= kmol 故出低变炉催 化床层的变换气干组分中 CO的含量: CO% = =% 同理得: 兰州交通大学毕业设计 18 CO2% = =% H2% = =% N2% = =% CH4% = =% Ar% = =% 出低变炉的干组分: 组 分 CO CO2 H2 N2 CH4 Ar 合计 含量%
) 第 6 页 同理可得其他气体的定压比热容于表 表 各气体在常压, ℃t 时的平均定压热容 ( kcal/kmol.℃) CO H2 CO2 N2 H2O H2S Cp kcal/kmol.℃ 摩尔分率 yi( %) 摩尔质量 M( kg/kmol) 28 44 混合气体的 比热: ℃ k m o lk c a lyiC p ipmC/6 9 0 0 4
与重油气化总体流程有相 似之处 [7]。 该流程特点是以煤 ( 主要用烟煤 ) 为原料 , 制成水煤浆 , 配置大型空分装置 ,其氧气供气化 , 氮气在氮洗配入合成气之中 , 气化后饱含水的合成气先进入变换( 耐硫催化剂 ), 使 CO 与 H2O 反应为 H2 和 CO2, 经甲醇洗 ( Rectisol) 脱除 CO2 和 H2S, 再经液氮洗脱除微量 CO、 CO2 及其它杂质 , 配以
剂效率高 , 这是一种理想的完全气化方式。 ( 1)固定床常压气化 此方法比较简单,但对煤的类型有一定要求,即要求用块煤,低灰熔点的煤难以使用常压 方法用空气或空气 水蒸汽作为气化剂,制得低热值煤气。 ( 2)固定床加压气化 固定床加压气化最成熟的炉型是鲁奇炉。 它和常压移动床一样,也是自热式逆流反应床。 所不同的是采用氧气 水蒸汽或空气 水蒸汽为气化剂,在 和 900
杆,自上而下拆除,一步一清,不得采用踏步式拆除,不准上、下同时作业。 f、如遇强风、雨、雪等气候,不能进行外架拆除。 g、拆卸的钢管与扣件应分类堆放,严禁高空抛掷。 h、吊下的钢管与扣件运到地面时应及时按品种规格堆放整齐 施工质量保证措施 保证项目: 质量目标:工程交工合格率 100%,一次报验合格率 100%。 工程部 主任工程师 质安部 质量检查员 设材部 材料员 土建 经理: 王守杰
9 N2: Ar: 出塔气组成列入下表 (包括 6,7,8,9,10 点 ) 组成 NH3 H2 N2 CH4 Ar 合计 摩尔分数 /% 100 合成率计算 反应掉的 N2, H2与入塔气中的 N2, H2气之比。 按下式计算。 合成率 氨分离器出口气液组成计算 设合成反应后在水冷器内部分氨被液化,气液已达到相平衡。 进入氨分离器的物料为气液混合物,物量为 F,物料组成为 F1
,可用于大、中、 5 小各型合成氨厂; ○4溶剂稳定性好; ○5溶剂无毒、腐蚀性极小; ○6能同时脱硫。 由于 MDEA具有以上优点,所以不需要毒性防腐剂,设备管道允许采用廉价碳钢材料,不需要钝化过程,耗热低,设备管道不需要伴热盘管,能达到很好的节能效果 [3]。 在 MDEA 溶液中添加少量活化剂即为 aMDEA 法,活化剂为眯哇、甲基咪哇等,浓度约为 25%。 活性 MDEA 工艺开发于
A法,拷胶法、荼灰法、MSQ法、改良对苯二酚法、 RCA法。 PDS法: 由东北师范大学研 制的 PDS法脱硫技术, 1986 年已通过吉林省科委的技术鉴定。 目前在全国有近百套生产装置采用此项技术,用于半水煤气变换气、天然气、甲醇合成气、焦炉气的脱硫。 该法所需催化剂浓度极低,消耗量少,运行经济,催化剂无毒,使用方法简便,可以单独使用,无须添加其它“助催化剂”,脱硫效果好(据资料介绍, PDS
的固、液杂质。 天然气分离器底部排污口设置冲堵管线,在需要的时候加水冲堵、排污。 天然气出分离器后进入天然气洗涤塔( 04T0101),进一步洗涤除尘。 天 然气洗涤塔为一板式塔,洗涤水由洗涤水循环泵( 04P0101a,b)封闭循环,洗涤水中的灰尘由管道过滤器过滤除去。 由于天然气饱和而损失的洗涤水由汽提后的工艺冷凝液补充,开工时可由中压锅炉给水补充入洗涤塔。 出洗涤塔的天然气进入洗气分离器(
气中的游离氮固定下来并转变为可被植物吸收的化合物的过程,称为固定氮。 在实际生产中,固定氮的方法有电弧法、 氰氨法 及合成氨法。 目前,固定氮最方便、最 经济 的方法就是合成氨,也就是直接由氮和氢合成为氨,再进一步制成化学肥料或用于其它工业。 氨是最重要的基础化工产品之一,其产量居各种化工产品的首位。 氨主要用于农业生产。 合成氨是氮肥工业的基础,氨气本身是重要的氮 素肥料,与此同时