机组
短时间内无法恢复时,应关闭主汽门。 预案 4:磨煤机入口着火 立即通知附近人员离开现场。 加大给煤量,关闭再循环门。 固定回粉管上的锁气器。 切换风系统,切断磨煤机的通风,在切换风系统时,力求磨煤机入口负压变化平稳。 拉开制粉系统联动,停止磨煤机再停给煤机。 待火源熄灭后,缓慢开启磨煤机入口冷风门,在班长带领下清除火源。 预案 5:负荷骤减 根据锅炉汽压升高和负荷降低的情况,相应停止部分给粉机
1 炉压水查漏试验 方案 编 写 : 俞浩伟 会 审:虞华生 梅光云 童红政 审 核:吴孚辉 批 准:潘志强 GL04003 B 类 5 月 27日 目 录 1. 项目概述 2.试验依据及标准 3. 试验目的 4.试验要求 5.试验组织分工 6.试验计划时间 7.试验步骤 8.试验安全注意事项及安全措施 9.其他 一、 项目概述 对# 1 炉进行压水查漏试验,通过比较全面的检查
死区时,一次调频小频差变动时时根本反映不出负荷变化。 2)测量信号的问题。 部分电厂一次调频控制所采用的频率变送器,其输出为4^20mA 电流信号,量程过大,有一定的测量误差,稳定性也较差:个别电厂一次调频控制采用的汽轮机转速信号有扰动,不能满足一次调频的要求。 一些电厂的一次调频控制逻辑中,在 CCS 侧采用频率信号进行频差计算,而在 DEH 侧采用汽轮机转速信号进行频差计算,信号不统一。
吊点,将管屏放至零米拖走。 然后开始拆除炉膛顶棚管。 炉膛顶棚管的拆除应与全大屏过热器、后屏过热器、一级过热器、高温再热器等设备的拆除同步进行。 4) 尾部区域设备拆除 尾部区域设备主要包括尾部烟道、空预器、省煤器及尾部钢架等。 拆除过程中用 150t 履带吊配合先将尾部烟风道切割拆除,并将空预器各箱体连接处切开,分 成各独立箱体, 由上层向下层逐层拆除。 同时拆除省煤器管排。
在 合 同 执 行 过 程 中 , 按 照 技 术 协 议 的 要 求 , 有 一 项 技 术 指 标 未 达 到 要 求 的 或 未 按 协 议 要 求 内 容执 行 , 扣 除 乙 方 工 程 款 5000 元 整 , 并 进 行 返 工。 . 在 检 修 期 及 质 量 保 证 期 内 , 若 发 生 因 乙 方 施 工 原 因 而 引 起 的 事 故 , 每 发 生 一 次 , 乙 方
求及时安排现场技术服务人员,在接到通知后 24 小时内到达买方施工现场,如因卖方原因不能及时到达现场,每拖延一 天,卖方承担 5000 元违约金。 熳 卖方派到买方施工现场的技术服务人员应具备处理相应问题的能力,如因卖方原因未能及时处理问题而影响了工程进度,每发生一次,卖方承担 5000 元违约金。 熳 卖方应根据现场安装、调试、试运、消缺等需要及时提供所需的备品备件
室外机安装注意事项 不要倾斜 45 度以上搬运,更不要横卧存放。 由于机体的重心不一定在机体的中心,用吊索吊装时要小心。 对于 RF25WW/XFS810T MDV250(260)W/XFdps、 RF25WW/XFS820T1的吊装请使用 4条 Ф 6 以上的钢丝。 尽可能选择没有阳光直射和其他热源辐射处。 切忌将室外 机安装在封闭的空间里,通风必须良好。
容积、 便于制作及安装等特点 ,主要 设计 参数: 集粒器位置 安装 在冷段管道前,压力 MPa、 温度 500 ℃; 阻力小于 MPa 、 滤网孔径不大于 12mm;多孔管外径要求与主汽管相同,厚度 8~ 12mm,材质可与再热冷段管相同,孔边间距 3~ 4mm;孔沿管错列均布,孔眼总 截面应大于 5倍蒸汽管道的通流面积、且主汽流不能直吹网孔,并有足够大的收集杂物的空间;孔眼屑片毛刺应清理干净
准确并有良好工艺和精度、合适的公差配合。 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、更换的部件应能比较方便的拆卸、更 换和修理。 安装或维修时便于起吊或搬运的措施,如吊耳、环形螺栓等应安装在所有的重型部件上。 所有的材料应符合有关规范的要求,并应是新的优质的,尽量使维修工作降至最少。 铸件和锻件应符合各自的材料规范,无裂纹和缺陷。 在设备制造过程中必须实施严格质量管理,包括必要的处理 ,
,每台渣仓锥斗部分分上下两层设 6 台空气炮。 双轴搅拌机 双轴搅拌机的出力为 100 m3/h。 叶轮采用耐磨、耐腐蚀材料制成。 易磨损 件正常使用寿命不少于两年。 双轴搅拌机的灰水搅拌均匀,在启停和运行过程中既无干灰飞扬又无水流出,整个设备有防止灰水外漏的保护措施,并且壳体上有大小合适的检修、检查孔。 干灰搅拌的加水量是可调的,其水量多少以既无干灰飞扬又无水渗出为限,其水量、水压由 供方